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类型哈拉沟煤矿22408-1综采面缩面冒顶事故.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:221570
  • 上传时间:2023-01-31
  • 格式:DOCX
  • 页数:8
  • 大小:26KB
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    关 键  词:
    哈拉沟 煤矿 22408 综采面缩面 冒顶 事故
    资源描述:
    哈拉沟煤矿 22408-1 综采面缩面冒顶事故一、工程概况(一)工作面开采条件哈拉沟煤矿 22408-1 综采面位于 22 煤四盘区,回采区域内上覆基岩厚 4570m,松散层厚 3045m,煤层厚 4.55.6m。老顶为粗砂岩,厚 8.1m,直接顶为砂质泥岩,厚 12.6m。工作面长 265m,推进 652m,设计采高 5.2m。(二)设备配套配套 JOY7LS6/LWS581 型采煤机、JOY31000kW 刮板运输机、375kW/1140V 转载机、375kW/3300V 破碎机各一台,工作面安装 DBTZY10000/25.5/55液压支架 156 台。(三)巷道支护主通道顶板采用162100mm 圆钢锚杆支护,间排距 1.11.0m,每排 5 套,并铺设双层 8#铅丝网,同时采用17.88000mm 锚索+W 钢带补强支护,排距 1.5m,每排 3 套。主通道正帮采用222000m 玻璃钢锚杆+塑料网支护,间排距 1.20.8m,每排 3 套,副帮采用161600m 圆钢锚杆+铅丝网支护,间排距 1.21.0m。主通道内支护 2 列 ZZ12000/23/47 垛架共 40 台,支护强度 0.95MPa。二、事故经过及造成的损失(一)事故经过2016 年 3 月 10 日夜班 22408-1 综采面面贯通、清煤,3 月12 日夜班准备试生产,但由于新机尾处监测缆线、矿压数据线等未及时恢复及冷却水路等因素的影响,未能按计划开机生产。当日夜班 05:00 设备、各缆线恢复正常,此时综采队作业人员已调往 22529-4 综采面生产导致 22408-2 综采面未开机生产。3 月 12 日早班因 22207 综采面设备故障,为提高主运系统效率,22408-2 综采面早班接班后停机完善,仍未组织生产。3 月 12 日 12:00 工作面开机割煤,此时生产服务中心安装队已将缩面处 18#架抽出,至早班 16:00 工作面推进 3刀。中班接面后继续生产推进 4 刀,19:00 时跟班队长发现机尾后 4 架顶板急剧下沉,并伴随冒顶、漏矸现象,现场观察冒落高 3m 左右,长 7m。支架立柱行程由 1.2m 收缩至 0.2m 左右,支架下沉导致推拉杆不能正常推溜,致使工作面停产。接到现场汇报后,相关领导及部门负责人立即下井到现场指导作业,通过煤机清理矸石、小幅度降架拉架、架前凿底、单体配合推溜等措施后,于 3 月 13 日 23 时恢复正常生产、安全顺利通过冒顶区。(二)造成损失本次事故未造成设备损坏及人员伤害,影响综采面生产27h。三、事故原因分析(一)直接原因1、安装队在综采队未推进的情况下,按预定计划提前在主通道内撤支架 8 台,造成新安机尾处悬顶面积大,机尾端头支架所承受的顶板压力增大。2、缩面处支护强度不够,缩面处垛架回撤后只支护了 2 台掩护架,且主掩护架距主运副帮达 7m,木垛、丛柱支护数量不足。(二)间接原因1、生产服务中心对缩面回撤的危险源辨识不到位,编制的规程中未明确缩面时的支护方式、回撤工序及时间节点等重要规定。2、综采队安全意识不强,未按要求对新机尾位置采取有效的补强支护措施。3、综采队在未按计划生产的情况下,未能将现场信息向生产办反馈,导致各单位层面沟通、协调不到位。4、生产办主管人员 12 月 12 日 16 时到现场检查时,综采面此时生产正常,对发现的隐患没有引起重视,抱有侥幸心理。四、防范措施为避免类似事故发生,保证综采面缩面、回撤的安全,3月 15 日矿内组织相关领导、机关部门、综采队召开本次末采总结会。会议就如何防止抽架缩面后机尾压架、冒顶展开了讨论,会上明确各单位职责,制定了相关措施,进一步加强了综采搬家倒面顶板安全管理。(一)生产服务中心方面1、生产服务中心在机尾安装完成、调试运输机,综采队确认各生产设备均正常后,生产服务中心方可抽架。2、先将 C1、C2 架抽出并支护木垛、点柱,将超前架搬至机尾处,且超前架后翻梁紧靠工作面端头架护帮板,以减小顶板跨距。每架设 4 垛连锁垛。3、在超前架支护到位后,综采队在机头侧试生产半刀煤,再次确认各设备均能正常运行后停机等待,安装队才能继续拆除 C3、C4、C5、C6 架,否则不能撤架。4、在拆除 C3、C4、C5、C6 架过程中先后对拆架位置支护2 排木垛、2 根点柱。5、由安装队在主通道内从正帮至副帮支护连锁木垛,木垛边沿距机尾 1.0m,以满足安全出口距离,木垛严实并用木楔子刹顶。6、在木垛边沿靠综采面侧支护木丛柱,每丛 2 根,间距0.8m,支护至主回副帮处,并用双股 8#铁丝与木垛相连,以防止倾倒。7、支护木垛后在主回撤通道内放 4 台掩护架,1#掩护架距木垛边沿距帮 0.4m。8、以上准备工作到位后,由生产服务中心联系生产办组织矿相关单位验收,经验收合
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