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    煤矿413区五段开切眼掘进碛头发生煤与瓦斯突出事故.docx

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    煤矿413区五段开切眼掘进碛头发生煤与瓦斯突出事故.docx

    煤矿 413 区五段开切眼掘进碛头发生煤与瓦斯突出事故一、自然情况二矿属于单一煤层,低突出矿井,采用本层防突措施(深孔松动爆破)掘进。该头煤层厚度分别为;斜巷段 O15O4 m,断层带处 O204 m,突出处成煤包, 煤厚大于 1 5 m。 倾角: 斜巷段 20。 34。 , 断层带处 55。 ,突出处 20。左右。碛头木支护,断层带处眼子架盘料,间距 O7 m,斜巷段一梁三柱,间距 1O m。断面:宽 24m 高 16 m。过断层时破底前进。风钻打眼放炮,自溜运输。11 千瓦局扇压入式通风。根据当时的实施细则,因掘进巷道在过断层和拐弯,无法采用深孔松动爆破措施,只采用了浅眼远距离放炮措施施工。由于此碛头连续发生突出,增加救护队员现场值班措施。二、事故经过:413 区五段开切眼,9 月 3 日开始掘进,至 9 月 25 日夜班进尺 32O m。当时,遇一逆断层,落差 36 m,煤层变成煤线,倾角由 26。变为 55。 ,巷道沿煤线前进。在煤线处无法进行深孔松动爆破防突措施,仅采用了浅眼远距离放炮措施。 这样, 因巷道倾角变为 55 度, 沿煤线方向进尺 5 3 m,支护方式由打立柱改为箍盘料,但盘料没有按补充措施规定,跟拢碛头,空头 15 m。这时碛头上煤线又突然增厚,右手侧增到 04 m,左手侧增到 08 m。在这种情况下,按规定恢复了深孔作业。9 月 28 日中班,深孔班钻工三人,开始在碛头打深孔眼子,打第一个眼子时正常,眼深 8O m;第二个眼子打到 14 m,出现喷孔现象,瓦检员检查瓦斯浓度仅 045,属于正常现象;当钻工准备接钎子继续打眼时,瓦斯检查员王安福下到平巷,准备交班,(此时是 13 点 40 分)中班现场值班救护队员李本成在 13 点 50 分走到开切眼下口时,(准备到碛头检查)刚好听到碛头一声闷雷响,随之感到一阵凉风迎面,碎煤尘雾一起喷下。李见状,立即向外跑并向调度室报告,该头发生了煤与瓦斯突出事故。三事故原因1、在碛头前方有突出危险性和地质情况不清的条件下,盲目掘进。煤层倾角由 25。突然变为 55;煤厚由煤线突然变为一个煤包,而这个煤包仅由一块被放炮震动破碎了的岩石支撑着,岩石厚度仅 O507 m,承托力极差。2、在倾角增大的变薄带掘进箍盘未按补充措施将“盘料跟拢碛头”,实际空头 15 m。3、 巷道倾角变为 55。 , 有突出危险的煤包在巷道头上, 承托岩石强度极低,除煤的自重影响外, 因深孔进入煤包, 煤包内的吸附瓦斯转化为游离瓦斯,造成瓦斯压力增大。煤包自重力和瓦斯压力作用下,破坏了承托岩石,造成煤与瓦斯倾出事故。四、主要教训1、对煤矿安全规程196 条规定认识不足,缺乏应有的警惕,“突出煤层的采掘工作,靠近或处于地质构造破坏,煤层厚度和煤层倾角急剧变化的地带,都应认真检查,进行瓦斯地质预报,预防突出措施”该头仅用浅眼远距离放炮措施,而对碛头人员的安全没有相应的措施。2、地质构造不明,盲目前进,对前方煤包威胁虽没有想到,但摸清前方构造是必须的,同时煤矿安全规程181 条规定: “在地质构造复杂,岩石破碎地区,掘进工作面距煤层 20M 以外,必须在石门四周外缘五米的范围内,布置一定数量的钻孔,保证确切掌握煤层赋存条件和瓦斯情况执行此规定,在我局现有的设备及条件是有一定的难度,但用风钻探明碛头 20 范围内的构造是可能的,故此不能以前方有煤包,眼睛看不到为借口”来总结事故教训。3、管理松散:该头构造复杂,突出威胁较大,局矿技术人员曾反复研究制订了措施,虽不全面,但没认真执行。

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