欢迎来到安全人之家! | 帮助中心 安全生产文库,专业安全资料网站,助力安全生产管理!
安全人之家
全部分类
  • 安全课件   操作规程 >
  • 安全管理   安全标准 >
  • 应急预案   事故案例 >
  • 安全教育   安全讲话 >
  • 安全资料   法律规范 >
  • 安全技术   安全视频 >
  • 安全文化   安全常识 >
  • 建筑安全   安全动态 >
  • 安全素材   精品资料 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 安全人之家 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    碎煤机出口粉尘治理的浅析.docx

    • 资源ID:101359       资源大小:17.16KB        全文页数:2页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:2金币     免费下载
    微信登录下载
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要2金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    碎煤机出口粉尘治理的浅析.docx

    碎煤机出口粉尘治理的浅析碎煤机出口粉尘治理的浅析1.1.粉尘治理前系统状况粉尘治理前系统状况平圩发电有限责任公司输煤系统在设计施工时,由于国内对输煤系统粉尘治理的办法正在探索之中,尚无成熟的经验可供借鉴。虽考虑到粉尘治理问题,但设备选型不合适,无法达到预期效果。后提出了粉尘综合治理 3 步走的方案,即水冲洗、抑尘、收尘。经初步治理已完成了第 1 步地面水冲洗工作,且效果良好,后 2 步工作因种种原因未能继续。由于未能全面完成输煤系统综合治理工作,系统粉尘浓度仍然超标,尤其是碎煤机的出口和皮带机尾部粉尘严重超标,最高粉尘浓度达 64.1mg/m3,尾部导料槽出口风速达 710m/s,流量在 1058415120m3/h,该处导料槽出口运行时向外大量喷粉,颗粒在 13mm,运行后地面可见明显积尘,污染环境,危害职工的身体健康。2.2.粉尘产生原因分析粉尘产生原因分析2.1 原煤经破碎,颗粒变小,是粉尘产生的内因原煤经碎煤机破碎后,颗粒基本在 6mm 以下,由于原煤颗粒变小,势必造成表面积增大,颗粒间隙增多,密度下降,表面水分减少,是粉尘产生的内因,这也是碎煤机以下各级皮带机粉尘较上游皮带机大的原因。2.2 碎煤机转子鼓风效应产生的诱导风碎煤机转动时,转子上的环锤及环锤臂相当于风扇叶片,会产生诱导风。该厂选用的碎煤机为 TKK48X103 型,鼓风效应理论上较小。后因该种碎煤机易堵煤,遂将碎煤机内腔筛板割去,虽解决了堵煤问题,但筛板失去了导流作用,使碎煤机产生的诱导风大量流向导料槽,导料槽风压力、流量增大,导料槽出口喷粉加剧。2.3 落煤管落差大产生的诱导风碎煤机至尾部落煤管落差大约在 14m 左右,如此大的落差在有煤流通过时,高速下落的煤流使落煤管内的空气被压缩,从而产生气流,加剧了导料槽出口喷粉。2.4 给料机出口(碎煤机进口)不严密,给碎煤机产生诱导风提供了外因碎煤机转子足碎煤机产生诱导风的内因,而给料机出口密封不严则是碎煤机产生诱导风的外因。由于给料机出口密封不严,使给料机呻碎煤机进口落煤管呻碎煤机呻碎煤机出口落煤管呻导料槽形成一开式循环系统,大量的空气从给料机出口进入,被碎煤机转子带动从导料槽出口喷出。2.5 尾部滚筒积煤产生的粉尘尾部滚筒前原有的空段清扫器损坏后被拆除,使胶带上粘附的煤粉未能清除,被带进尾部滚筒,在尾部滚筒的碾压下变成细微粉末形成粉尘。2.6 皮带抖动大产生的粉尘皮带梳形托辊磨损不均,使皮带抖动加剧,由此而产生粉尘。2.7 尾部缓冲托辊选型不好产生的喷粉皮带机尾部缓冲托辊原为弹性支架型缓冲托辊,其缓冲原理是利用支架弹性变形宋缓冲煤流对输煤胶带的冲击。当煤流冲击时,缓冲托辊支架产生变形,皮带和缓冲托辊向下位移,导料槽挡煤皮和皮带间产生间隙,粉尘从气隙喷出。2.8 原有导料槽为平顶,前段单层挡帘密封,存在着缓冲容积小,后段易形成微正压,出口风量大、风速高且顶部易积尘等不足。3.3.治理方案治理方案碎煤机出口产生粉尘的主要原因是碎煤机转子鼓风效应产生的诱导风和落煤管落差大产生的诱导风,其次是尾部缓冲托辊缓冲变形导料槽产生的气隙,碎煤机和煤流产生的诱导风使导料槽正压。若仅简单地对导料槽进行封堵,势必造成导料槽正压进一步增大,最终从某一簿弱环节喷出。若仅考虑在导料槽出口加装水喷雾,微小颗粒的粉尘能得到抑制,但诱导风夹带的较大颗粒无法消除。因此,在考虑粉尘治理方案时,要本着因势利导的原则,多种方案并举,进行全方位的综合治理。3.1 封堵给料机,减少碎煤机进风量3.1.1 缓冲煤斗留有一定的封底煤,防止给料机和缓冲煤斗之间互相窜风。

    注意事项

    本文(碎煤机出口粉尘治理的浅析.docx)为本站会员(一***)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(点击联系客服),我们立即给予删除!




    VIP会员
    加入vip,免费下载文档!
    微信客服
    服务号
    意见反馈
    点击发送邮件给我们
    返回顶部