山东某车间2011“7.14”一般中毒事故.docx
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山东某车间2011“7.14”一般中毒事故.docx
《山东某车间2011“7.14”一般中毒事故》描述了2011年7月14日上午10:06分,山东某车间发生的一起因晃电导致的中毒事故。事故发生时,皂化岗位人员在巡检,反应岗位人员在配合机修维修压缩机,控制室内有当班班长及精馏岗位两人。晃电导致氯醇输送泵、皂化残液泵、热水泵、碱液循环泵停止运转,但氯醇化系统仍在运行。为防止物料损失,系统仅进行了紧急降量处理。然而,在此过程中,丙烯和氯气进料配比不均,导致氯醇反应器过氯。当主操人员前往装置顶层开启放空阀时,循环气压缩机A突然停机,防爆膜破裂,过氯尾气溢出。主操人员吸入微量过氯尾气后返回。车间立即停止反应器进料,更换防爆膜,并重新启动装置。事故的主要原因是装置晃电后,循环气压缩机未停机,导致误判;防爆通讯器材短缺,应急通讯不畅;DCS系统电流指示故障,未能及时发现压缩机停机;应急预案不完善;员工个人防护意识不足。为防止类似事故再次发生,车间采取了一系列措施,包括修订完善事故紧急处理预案,加强预案学习和考核,恢复循环气压缩机电流指示,增强员工安全防护意识,检查维护应急器具,并建立以调度为核心的事故处理指挥系统。
《山东某车间2011“7.14”一般中毒事故》适用于化工行业特别是涉及氯醇化系统的生产车间。该文档详细分析了事故的原因和处理过程,提出了具体的防范措施,旨在帮助相关企业提升安全生产管理水平,预防类似事故的发生。适用于车间管理人员、操作人员、安全工程师和技术支持人员,以及负责安全生产的各级领导和相关部门。