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    一号炉水冷壁、低过泄漏停机处理.docx

    • 资源ID:90563       资源大小:12.31KB        全文页数:2页
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    一号炉水冷壁、低过泄漏停机处理.docx

    《一号炉水冷壁、低过泄漏停机处理》讲解了5月22日0:36发生的一号机组负荷179MW运行时的异常情况。运行巡检人员发现1炉北侧后墙水冷壁折焰角部位出现异音,随后检修部门在2:55确认该处受热面存在泄漏,并申请中调同意停机检修,于3:41正式停炉。经详细检查,泄漏位置确定为1炉后墙水冷壁折焰角下部约0.6m、标高约40m处,低温过热器出口垂直管靠近折焰角处北数第78根固定卡上部有横向穿透裂纹,管子冲刷严重,相邻蛇形管也受到不同程度冲刷减薄,特别是第77根和第41根水冷壁管受损严重。维修过程中,采取了割开并拉开低过#75、76管(仅上口),割除#77、78损伤管段,更换#41、#42水冷壁管及大小头,恢复低过#75、76管(仅上口)等措施,同时对其他冲刷减薄的管子进行了焊补处理。抢修工作从开始到结束历时两天多,最终于25日13:07完成并网。泄漏原因分析表明,爆破部位及其周围没有飞灰磨损痕迹或过热现象,初步判断泄漏首先发生在低温过热器第78根固定卡上部的横向穿透裂纹处,随后影响到#77低过管和#41、#42水冷壁管。裂纹产生的原因是焊接工艺不当导致应力集中,在启停过程中膨胀差别引发疲劳裂纹,或者该直管段本身存在原始缺陷,在交变应力作用下扩展形成裂纹。此外,此次事件还暴露了锅炉制造中的原始缺陷和结构设计不合理问题,以及防磨防爆检查需要扩大范围、细化责任以避免死角。

    《一号炉水冷壁、低过泄漏停机处理》适用于电力行业尤其是火力发电厂的设备维护和技术人员。对于负责锅炉设备运行管理和检修的工作人员来说,本文提供了具体的案例分析,有助于他们理解类似故障的发生机制及处理方法。同时,文中提到的防止对策如加强防磨防爆检查、改进应力集中部位等建议,对于提升电厂锅炉的安全性和可靠性具有重要指导意义。此外,相关管理人员也可以通过本文了解如何预防和应对类似的突发事件,确保生产安全。


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