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《河南某化工有限公司流化床反应器爆燃事故》讲解了一起发生在2002年10月18日的流化床反应器爆燃事故,该事故导致直接经济损失184.7万元,企业停产近2个月。事故发生在该公司对三胺装置催化剂进行活化的过程中,具体表现为反应器内部连续发出沉闷的响声,从顶部排气口喷出大量气体和白色块状物,控制室显示反应器温度和压力急剧升高。事故发生的主要原因是通蒸汽活化重视不足,方案不完善;通蒸汽阀门开启过快,通蒸汽量过大;未进行氮气置换,反应器内存有大量可燃物氨;活化作业时间不足;通蒸汽活化熔盐未降温。事故教训表明,化工生产企业在操作规程的编制和执行上存在严重不足,需要加强操作规程的规范化管理,确保压力容器的安全运行。
《河南某化工有限公司流化床反应器爆燃事故》适用于化工生产企业的安全管理,特别是涉及压力容器使用的化工企业。该文档可以帮助企业管理人员和技术人员了解类似事故的原因和教训,指导企业在催化剂活化和其他高风险操作过程中制定和完善操作规程,确保安全生产。同时,该文档也适用于安全生产监管部门,作为培训和检查的参考材料,帮助企业提高安全管理水平,预防类似事故的发生。
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