《10炉安全水封外层爆裂事件》讲解了2014年5月7日发生的一起工业事故及其原因和后续防范措施。该事件发生在丙班小夜班期间,9点15分左右班长在巡检过程中听到一声闷响,随后发现3号缓冲罐北侧墙角出现铝皮,并确认是10号炉的安全水封外层焊缝爆裂。事故原因为原有12毫米钢板筒体长期受冲刷腐蚀,在外部加补一层钢板形成夹层后,内部溢流口使得检修时加满的水流入夹层,检修排水运行后,夹层内的水因高温煤气气化产生蒸汽,最终导致焊缝破裂。为防止类似事故再次发生,提出的防范措施包括:对所有包焊过的水封进行统计并在底部安装排水管以确保夹层内无积水;保持排水管阀门常开畅通;在未完成整改前加强巡检力度,并在检修后的开炉前进行全面安全确认。
《10炉安全水封外层爆裂事件》适用于冶金、化工等涉及高温高压设备运行的工业企业。这些行业在日常生产中经常使用到类似的水封装置,因此对于设备的维护和安全管理有着严格的要求。通过对本案例的学习,企业可以更好地理解设备老化和不当检修可能带来的安全隐患,从而采取有效的预防措施,避免类似事故的发生。同时,相关技术管理人员也应加强对设备日常巡检和定期维护工作,确保生产过程中的安全性。