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    废弃天然气管道爆炸事故案例.docx

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    废弃天然气管道爆炸事故案例.docx

    废弃天然气管道爆炸事故案例2000.2.19 天然气燃爆事故案例2000 年 2 月 19 日零时 06 分, 山东三力工业集团有限公司濮阳分公司发生地下废弃天然气管线爆炸事故,造成 15 人死亡,56 人受伤,其中重伤 13 人,直接经济损失 342.6 万元。一、企业概况山东三力工业集团有限公司濮阳分公司是由山东三力工业集团有限公司 1998 年 8 月,在文留镇第二化工厂原厂址上独资建设的高硼硅玻璃企业,有三个车间,设有安全科、生产科等 9 个科室,其中发生爆炸的三车间共有职工 128 人,分三班运转。该公司第三车间位于生产区的东部。 三车间共有 5#、 6#两座玻璃炉窑,4 座退火炉设计规模为年产 8000 吨玻璃拉管。 每座炉窑建有四条玻璃拉管生产线,有蓄热室、工作池、料道、风机、燃烧系统、电熔化等部门组成;其炉窑所需热能来源于燃烧系统和电熔化两部分产生的热量。燃烧系统由供风系统和低压天然气(0.05Mpa)系统组成,车间用电为常规用电和电熔化用电。车间内在 5#、6#炉南侧有一条东西走向,长 27.6 米、深 1.53米、宽 1.23 米的主电缆沟。在 5#、6#炉中间有一条南北走向,长 15.8 米、深 1.52 米、宽 0.96 米的电缆沟。东西与南北电缆沟相连接,连接处有一个 1.2 米*0.73 米的人孔。 整个电缆沟上覆盖 30 厘米厚的水泥现浇层地面,共有北、中、西 3 个人孔。在第三车间建设前,公司发现地下有一条中原油田废弃的 529 毫米天然气管线,距地面 0.77 米。在做 5#炉基础时,该公司将废弃的 529 毫米管线进行了处理,割除 20 余米,其西北端口在车间外,东南端口距 5#炉蓄热室东南角 1.25 米处,两端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。二、事故经过2000 年 2 月 18 日晚 10 时 37 分,三车间电缆沟内可燃气体爆燃,将车间内电缆沟中间人孔和西侧人孔盖板冲开,车间主任张尤鹤发现后,一边派人通知领导,一边赶往配电室通知停电。电工申英强与张尤鹤先后到三车间救火。公司领导接到通知后也相继赶到现场,组织人员继续扑救电缆沟内的火。由于火源在电缆沟内,难于扑救,公司打电话通知文留镇政府,请求支援。文留镇政府立即与中原油田采油一厂消防队联系,晚 10时 50 分,油田采油一厂消防队赶到现场投入救火。控制住火势后一名消防队员从中间人孔下到电缆沟内用水枪扑救电缆沟内的火,随着火势的减弱,看见电缆沟北墙缝隙处有火苗窜出。晚 11 时 58 分火被扑灭。由于车间停电,供风系统无法运转,炉窑燃烧系统不能正常工作。公司员工为防止炉窑内高温玻璃液降温过快引起生产事故,按操作规程利用供气备用系统加热护炉。2 月 19 日 0 时 06 分,三车间 5#炉东侧发生爆炸,当场死亡12 人,受伤 59 人,在送往医院途中又有一人死亡,抢救过程中,因伤势严重,经抢救无效死亡 2 人。三、事故原因分析根据现场勘查及物证技术鉴定结果可以确定,529 毫米管线在废弃时管道内存有残留天然气,在该公司三车间施工处理管线时又进入了部分空气。由于电缆沟着火,火焰烘烤横穿电缆沟内的废弃 529 毫米管线外壁,使管线内温度达到了天然气和氧气的反应温度,管线内的天然气和氧气发生氧化反应,放出大量热量,致使管线内气体压力升高,超过了废弃 529毫米管线端口焊接盲板的承受压力,盲板炸飞,可燃气体冲出 529 毫米管线。由于 5#炉蓄热室墙体的阻挡,喷出的可燃气体向上和反向扩散。又因为管线内原来混入的氧气有限,从管道内喷出的气体中仍含有大量反应过剩的天然气体,遇炉窑明火再次发生爆炸,导致了这次恶性事故的发生。因此,事故发生的主要原因是:1.三力公司在施工时对地下 529 毫米废弃天然气管道处理不当,盲板封堵焊接质量差,随着蓄热室周围温度升高,管道内残余的天然气受热升温形成正压,穿过其端口盲板焊接气孔进入电缆沟。电缆沟内积聚达到爆燃浓度,并沿电缆沟穿孔进入 6#炉常规电控柜,6#炉常规电控柜内空气开关电热作用引燃天然气,是造成电缆沟着火的直接原因。2.由于电缆沟着火,火焰烘烤横穿电缆沟内的废弃的 529 毫米管线外壁 1 小时 21 分,使管线内温度达到了天然气和氧气的反应温度,放出大量热量,致使管线内气体压力升高,超过了废弃的 529 毫米管线端口焊接盲板承受压力,盲板炸飞,可燃气体冲出废弃的 529 毫米管线,由于 5#炉蓄热室墙体阻挡,喷出的可燃气体向上和反向扩散,遇炉窑明火再次发生爆燃,是造成这次特大伤亡事故的直接原因。3.由于现场人员误认为电缆沟着火是电缆短路起火,对废弃管道发生爆炸预料不到,在电缆沟发生火灾造成车间停电的情况下,当班职工加热护炉,未及时撤离现场,是造成这次事故伤亡人数较多的主要原因。

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