欢迎来到安全人之家! | 帮助中心 安全生产文库,专业安全资料网站,助力安全生产管理!
安全人之家
全部分类
  • 安全课件   操作规程 >
  • 安全管理   安全标准 >
  • 应急预案   事故案例 >
  • 安全教育   安全讲话 >
  • 安全资料   法律规范 >
  • 安全技术   安全视频 >
  • 安全文化   安全常识 >
  • 建筑安全   安全动态 >
  • 安全素材   精品资料 >
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 安全人之家 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    大庆石化公司“2007.6.12”闪爆事故.docx

    • 资源ID:157006       资源大小:14.23KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:2金币     免费下载
    微信登录下载
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要2金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝扫码支付    微信扫码支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    大庆石化公司“2007.6.12”闪爆事故.docx

    大庆石化公司“2007.6.12”闪爆事故2007 年 6 月 12 日 2 时 39 分, 大庆石化公司炼油厂催化重整装置氢压机厂房发生闪爆着火事故,造成循环氢压缩机 J-203 中体断裂,曲轴箱、南侧入口缓冲罐及部分仪表、电缆损坏,氢压机厂房受损。一、事故装置简介大庆石化公司炼油厂催化重整装置于1965年建成, 原设计能力为10万t/a。经过两次大的技术改造,2002 年 10 月,在原有 2 台循环氢压缩机的基础上,新增 1 台循环氢压缩机,采用两开一备方式运行。现催化重整装置由30 万 t/a 催化重整、12 万 t/a 抽提装置联合组成,以初顶石脑油、加氢裂化重石脑油为原料,主要产品有石油苯、高辛烷值汽油调和组分。副产品有抽余油、氢气、轻汽油、戊烷油和瓦斯。二、事故经过2007 年 6 月 12 日 2 时 33 分左右, 催化重整装置压缩机工陈某听到运行的循环氢压缩机 J-203 声音异常,立即汇报当班班长张某。张某带领二操作董某、刘某赶到压缩机厂房,确认声音异常后,决定立即切换备用压缩机J-202。同时,陈某到隔音室联系钳工。操作工刘某在打开 J-202 入口阀门后(23 圈) ,听到 J-203 附近出现异常声音,班长决定将 J-202 入口阀门关闭,此时 J-203 异常声音突然增大。班长张某意识到已经无法进行机组切换,且现场极其危险,马上组织二操作董某、刘某撤离压缩机厂房。3人跑步回到操作室后,对装置进行紧急停工处理。2 时 39 分,压缩机厂房发生闪爆着火。三、事故原因1.直接原因切换备机 J-202 时,采用氢气直接置换空气,机内压力升高后,空气窜入正在运行的 J-203 南侧入口缓冲罐内,导致该缓冲罐内发生爆燃,氢气泄漏,造成压缩机厂房闪爆着火。2.间接原因压缩机 J-203 入口缓冲罐、入口法兰螺栓存在严重制造缺陷及入口法兰垫片使用错误,导致入口缓冲罐内发生爆燃后,罐体焊缝开裂、入口法兰螺栓拉断,发生氢气泄漏。压缩机本体存在严重缺陷:(1) J-203 入口管法兰断裂螺栓金相分析表明, 断裂螺栓有原始疲劳裂纹,其中一条螺栓已有很深的疲劳裂痕,只有线性连接。查阅 J-203 原图纸,入口法兰采用金属缠绕垫片,而厂家原始供货采用的是石棉垫片。(2)J-203 压缩机断裂缸体支撑板的固定螺栓金相分析表明,三条螺栓全部存在疲劳裂纹,螺栓断口 50%为疲劳断裂。(3)对 J-203 南侧入口缓冲罐进行失效分析,发现罐体有 5 处裂纹。检验分析结果表明,该缓冲罐内部压力有突升迹象,即受到过内力冲击。而该缓冲罐处于压缩机入口端,正常运行时没有造成内部超压的可能,而厂房爆炸时的冲击波也只能使该罐形成外部受压。因此,也只有缓冲罐内部气体发生爆燃时才可能引起罐内瞬间超压。同时检验结果也表明,该罐体原始焊接工艺质量较差,焊口严重不合格,在冲击荷载作用下,容易穿透产生裂纹。(4)该压缩机自 2002 年 10 月安装运行,到事故发生前总计维修 5 次。其中,处理轴瓦故障 3 次(2005 年 1 月 28 日曲轴裂纹补焊一次,2006 年6 月 21 日曲轴断裂,更换新轴) 。四、防范措施1.操作人员的综合素质不高,培训工作还需加强。事故中表现出岗位操作人员操作技能不强。压缩机有异常现象后,岗位人员不能做到正确判断,在事故发生前, 对事故可能发生的结果估计不足, 没能正确进行停机处理,造成了事故的扩大。这些充分说明员工的日常技术培训不够。为此,要加强对操作人员的综合业务素质训练,结合生产实际,提高员工日常操作和应急突发状态能力。2.必须高度重视压缩机置换操作缺陷。 此压缩机系统从 1965 年装置建成运行至今,一直采用氢气直接置换空气的操作。装置 2002 年改造时虽然增设了氮气置换系统,但日常却盲断,对此问题没有引起足够的重视,给安全生产带来了较大威胁。 要对公司类似工艺问题进行彻底清查, 按照“谁主管、 谁负责”的原则, 组织专业技术人员对同类事故隐患进行风险评价和整改方案论证,建立各类事故隐患监控管理台账,充分利用大检修的有利时机,优先解决直接危及安全生产的重点事故隐患,清查设计缺陷,立即整改,避免同类事故的发生。3.提高设备的可靠性,保证设备的本质安全。该机组自 2002 年 10 月投入使用以来,5 年累计运行 13500h,共计维修 5 次,且压缩机入口缓冲罐的材质及焊接、入口法兰螺栓、支撑板固定螺栓、垫片都存在缺陷。该压缩机只有油压、油温紧急联锁停车措施,无机组振动联锁保护停车措施。这些充分说明该设备本质安全没能得到保证,存在事故隐患。因此,要加强对设备基础工作的管理,严把设备设计、施工、审查关。要完善各种设备技术档案,尤其是关键设备和重点危险部位的设备技术档案,要明确记载设备改造、更新等各种变更前后的技术内

    注意事项

    本文(大庆石化公司“2007.6.12”闪爆事故.docx)为本站会员(一***)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(点击联系客服),我们立即给予删除!




    VIP会员
    加入vip,免费下载文档!
    微信客服
    服务号
    意见反馈
    点击发送邮件给我们
    返回顶部