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    大明矿“2006.7.6” 机械事故.docx

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    大明矿“2006.7.6” 机械事故.docx

    大明矿“2006.7.6” 机械事故2006 年 7 月 6 日 6 时许,大明矿 WN1603 综采工作面采煤机出现故障,9时许,经综采队检修班检查认定,需更换采煤机后截割部,由综采队机电副队长王带领检修班负责安装。16 时许将截割部运送至工作面机尾,用3 台起重机起吊安装(其中两台 5 吨,一台 3 吨) 。16 时 50 分,截割部起吊坐落到底托架上。此时,钳工班长张和工人徐到上帮穿截割部 4 根连接螺丝,指挥作业的机电副队长王见调高缸与截割部连接不上,需要起吊行星头才能连接,王便将吊截割部的 5 吨起重机摘下,挂在行星头上部支架上准备起吊行星头。17 时 06 分,张在上帮穿完 4 根连接螺丝后,见王准备起吊行星头,便立即过去协助作业,便从上帮单体与截割部之间间距仅 300mm 的缝隙中通过,又因截割部与上帮有下坡趋势,截割部失去静平衡,向上帮发生轻微移动,致使上帮单体与截割部之间的距离变小,将从此经过的张挤伤。事故原因:1、检修班班长张安全意识差,工作急躁,违反作业规程规定,在上帮作业完毕后,未通知其他作业人员,从仅 300mm 宽的上帮单体与截割部之间通过,导致自身伤害,是造成此起事故的直接原因。2、由于井下作业时间长,导致作业人员工作急躁、思想麻痹,产生重生产、轻安全现象,互相配合、协调不力,是造成此起事故的另一个主要原因。3、群体作业过程中,工作安排不细,现场监护和指挥不到位,安全防范措施落实不力,是造成此起事故的间接原因。防范措施:1、在更换、安装、起吊大件设备时,必须制定切实可行的专项安全措施,严格按安全措施作业,坚决杜绝类似事故重复发生。2、安装、起吊采煤机截割部必须使用 4 台起重机作业,做到捆绑牢固,吊点可靠,确保万无一失。3、加强现场安全管理和安全监察,强化施工组织和安全指挥,确保安全生产。4、加强职工安全思想教育和安全培训,进一步提高职工安全意识和自主保安能力,杜绝“三违”行为。

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