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    机轮机间进气室底部出现明火事件分析报告.docx

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    机轮机间进气室底部出现明火事件分析报告.docx

    机轮机间进气室底部出现明火事件分析报告1、事件经过(1)11 月 8 日 15:05 时,运行燃机专工在3 机控制室记录参数时,接到警消队员告知3 机发现轮机间顶部冒烟,遂到轮机间检查,发现轮机间靠进气室底部有明火,立即通知警消队员灭火并向领导汇报后紧急停机。停机再次检查,轮机间已无明火,但原着火处有大量白烟冒出。(2)15:09 时,警消队监控室接到现场报警后,立即拉响警消队火警警报,15:11 时警消队员着消防服赶到3 机现场, 按机组灭火方案展开消防工作,同时各部门负责人及专工也陆续赶到了现场。此时警消队初步找到冒烟地点在燃机的底部,立即选用泡沫灭火器将泡沫剂喷洒在燃机底部冒烟处。15:18 时分浓烟散去,检查周边也再无烟冒出。(3)在3 机停机过程中检修人员已经赶到现场,对可能着火的部位进行初步检查(轮机间温度高,不能久留)未发现明显引起着火的原因。随着3 机停机后温度的逐渐下降, 检修人员仔细检查了着火区域和可疑部位,重点对进气室靠辅机间与靠轮机间底部检查,现场也没有发现易燃物和油迹。(4) 17:10 时, 运行人员对3 机轻重油置换的强制充油, FQL1 为 22.72%,FQLM1 为 2.97kg/s,三机表决一致。充油过程中检修人员再次仔细检查了辅机间与轮机间底部的 14 根燃油管道及附近区域可能的漏油点,没有发现任何渗漏点(因轮间温度高达 330,当时没憋压) 。(5)18:30 时,待轮间温度降下后,运行人员再次强制充油憋压,各单向阀前压力 8bar,此次发现轮机间靠进气室底部至8 喷嘴的管道有渗油,该管道上有一极细小的砂眼,其它地方未见渗油。(6)检修人员考虑到砂眼很微小,且此油管不易拆卸和不可以在线补焊,经请示厂领导批准后后对此砂眼进行了铆封处理。(7)检修处理结束后,运行人员启动至空载满速(调度不同意并网) ,114 燃油喷嘴前的压力在 1820bar 之间,检修人员对现场各油管仔细检查,未发现任何渗油可以点。(8)1 月 9 日,3 机起机带满负荷后,检查各油管路均没有渗油情况。2、原因分析(1)由于管线使用年限久,导致管线腐蚀老化出现砂眼。(2)分配器出口到8 喷嘴的燃油管道出现砂眼,在基本负荷状态下,管内压力有 36bar,使得砂眼处对外漏油,同时机内温度很高,导致渗漏出的燃油熏烤汽化而着火。3、防范措施(1)各部门加强设备巡视,严格执行巡检制度,尤其是对机组设备存在的老化问题进行跟踪,对机组设备加强监督工作,确保设备安全。(2)检修部、运行部在此管线未更换之前,机组运行过程中,对此部位加强监视。(3)热机分部准备备件,利用机组小修时间更换此管道。(4)加大设备底部污油泥的清理力度。

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