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    连续重整车间F101爆破吹扫着火事故.docx

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    连续重整车间F101爆破吹扫着火事故.docx

    连续重整车间 F101 爆破吹扫着火事故一、事故经过连续重整车间 R101 差压偏高,经厂部同意,于 2006 年 5 月 29 日 14 时预处理装置开始停工处理。5 月 30 日 6 时 30 分,预加氢系统氮气置换合格后,对预加氢系统进行隔离。R101 撇头工作 17 时 30 分结束,按照预定方案,开始对 F101 系统进行氮气爆破吹扫。17 时 41 分在进行爆破吹扫时,爆破气体引燃了遮盖在旁边的帆布,参加爆破吹扫的人员立即利用现场的干粉灭火器进行灭火,5 分钟后,火被扑灭,除烧毁一旧帆布外,未造成其他损失。由于 R101 平台位置较高,爆破时的响声和着火的帆布,被附近消防支队的人员发现,于是出动警车赶到现场,到达时火已经被扑灭。二、事故原因1、连续重整车间曾经进行过多次 R101 撇头和 F101 氮气爆破吹扫作业,从未发生过任何事故。此次爆破吹扫与以前几次在爆破介质、爆破流程上完全相同,爆破压力比前几次低,相对来说比较安全,故车间产生了麻痹大意的思想,没有对每一项工作进行认真确认,这是造成事故发生的原因之一。2、爆破系统内串入含氢的可燃气体。一是:系统置换合格后,7 时开始泄压,8 时 10 分泄压完毕,9 时开始加盲板,期间相隔 50 分钟。二是:预加氢循环机出口的除油器, 在带入系统循环合格后, 没有进行加盲板隔离,只是关闭阀门。正是上述隐患的存在,致使含氢可燃气体串入爆破系统,在实施爆破吹扫时,引起 R101 平台帆布着火,这是事故发生的直接原因。三、事故教训及防范措施1、各单位在进行生产、设备问题处理,必须预先制定安全处理方案,严格按方案组织落实安全措施。2、各单位在以后的爆破吹扫作业时,盲板隔离要彻底且系统要尽量的小。在爆破吹扫前,对要爆破吹扫的系统重新进行氮气吹扫,赶走管线中残存的可燃气体,系统合格后,再进行爆破吹扫作业。3、组织职工认真学习事故通报,从中吸取教训,举一反三,杜绝类似事故的重复发生。

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