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    中压缸返冷汽围带脱落抢修.docx

    • 资源ID:87702       资源大小:12.05KB        全文页数:2页
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    中压缸返冷汽围带脱落抢修.docx

    中压缸返冷汽,围带脱落抢修【简述】2005 年 01 月 09 日,某电厂 3 号机组在滑停过程中因操作不当、系统存在缺陷,致使温度低的三级抽汽进入中压缸,造成中压缸部分围带脱落停机抢修。【事故经过】2005 年 01 月 09 日 15 时 30 分,3 号机开始滑停过程中,由于操作不当造成主汽温度和压力突降。17 时 20 分,负荷 17MW。17 时 30分,中压外缸内壁上、下温差 272,高压差胀由 1.2mm 增至 2.07mm 时退负荷至零。 17 时 32 分, 发电机解列。 17 时 33 分, 转子惰走至 1700rpm,1 号、2 轴承振动突增,即破坏真空停机。后经两次开机分别在 1200rpm、1140rpm 时因振动大打闸停机。揭缸确认中压缸第 13.14.16 级部分围带脱落。01 月 24 日 16 时 49 分,3 号机组并网运行。【事故原因】1. 由于主汽压力的突降,导致三级抽汽压力低于除氧器的压力,加上三级抽汽逆止门关闭不严致使冷源进入中压缸,导致中压外缸内壁上、下缸温差的增大,是造成此次事故的直接原因。2. 在低负荷、变工况的情况下,存在着除氧器的冷源由三抽倒入汽缸的可能性,是造成此次事故的间接原因。3. 汽轮机中压侧动叶围带脱落较多,导致转子质量不平衡,瓦盖振动的增大,是造成此次事故的间接原因。4. 缸温指示仅能在就地显示,不能在 CRT 上准确实时提供,运行人员只能靠定时抄表才能发现异常;未能提前发现三级抽汽管道上的逆止门存在重大缺陷,是造成此次事故的间接原因。【防范措施】1. 加强设备参数的监视调整,操作调整要平稳,确保系统参数变化在正常范围内。2. 对三抽水压逆止门解体检查,并加装一道机械逆止门。3. 修改现行规程,明确防范措施,防止除氧器的冷源由三抽倒入汽缸。4. 机组启停过程中,如机组相关参数达到极限值时,要及时果断的打闸停机。

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