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    乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析.docx

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    乌石油化热电厂3号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析.docx

    乌石油化热电厂 3 号汽轮发电机组“2.25”特别重大事故详细原因分析一、事故经过某年 2 月 25 日,乌石化热电厂汽机车间主任薛良、副主任顾宗军与汽机车间 15 名工人当班,其中 3 号汽机组由司机曹磊、副司机黄汉添和马新俊值班。凌晨 1 时 37 分 48 秒,3 号发电机-变压器组发生污闪,使 3 号发电机组跳闸,3 号机组电功率从 41MW 甩到零。汽轮机抽汽逆止阀水压联锁保护动作,各段抽汽逆止阀关闭。转速飞升到 3159r/min 后下降。曹磊令黄汉添到现场确认自动主汽门是否关闭,并确认转速。后又令马新俊启动交流润滑油泵检查。薛良赶到 3 号机机头,看到黄汉添在调整同步器。薛良检查机组振动正常,自动主汽门和调速汽门关闭,转速 2960r/min,认为是污闪造成机组甩负荷, 就命令黄汉添复位调压器, 自己去复位同步器。由办公室赶至 3 号机控制室的顾宗军,在看到 3 号控制屏光字牌后(3 号机控制盘上光字牌显示“发电机差动保护动作”和“自动主汽门关闭”),向曹磊询问有关情况,同意维持空转、开启主汽门,并将汽机热工联锁保护总开关切至“退除”位置。随后顾宗军又赶到 3 号机机头,看到黄汉添正在退中压调压器,就令黄汉添去复位低压调压器,自己则复位中压调压器。黄汉添在复位低压调压器时,出现机组加速,机头颤动,汽轮机声音越来越大等异常情况(事后调查证实是由于低压抽汽逆止阀不起作用, 造成外管网蒸汽倒流引起汽轮机超速的)。薛良看到机组转速上升到 3300r/min时,立即手打危急遮断器按钮,关闭自动主汽门,同时将同步器复位,但机组转速仍继续上升。薛良和马新俊又数次手打危急遮断器按钮,但转速依然飞速上升,在转速达到 3800r/min 时,薛良下令撤离,马新俊在撤退中,看见的转速为 4500r/min 。约 1 时 40 分左右,3 号机组发生超速飞车。随即-声巨响,机组中部有物体飞出,保温棉渣四处散落,汽机下方及冷油器处起火。乌石化和热电厂领导迅速赶至现场组织事故抢险,并采取紧急措施对热电厂的运行设备和系统进行隔离。于凌晨 4:20 将火扑灭,此时,汽轮机本体仍继续向外喷出大量蒸汽,当将 1.27MPa 抽汽外网的电动门关闭后,蒸汽喷射随即停止。二、事故原因(一)1.27MPa 抽汽逆止阀阀碟铰制孔螺栓断裂使阀碟脱落,抽汽逆止阀无法关闭,是机组超速飞车的主要直接原因。(二)运行人员在发电机差动保护动作后,应先关闭抽汽电动门后解列调压器,但依据制造厂资料编制的规程有关条款模糊不清,未明确上述操作的先后顺序,造成关闭抽汽电动门和解列调压器的无序操作,是机组超速飞车的次要直接原因。(三)在事故处理中,司机曹磊在关闭抽汽电动门时没有确认阀门关闭情况,低压抽汽系统实际处于开启状态,使之与阀碟脱落的低压蒸汽逆止阀形成通道,是 1.27MPa 抽汽倒流飞车的间接原因。三、事故原因分析为分析原因,调查组反复多次进行了以下工作:1、现场观测、取证;2、查阅和分析原始记录、数据和资料;3.对事故当事人进行询问和笔录;4.解体设备;5.对关键设备和电汽机热工保护系统进行试验和测试;6.综合分析讨论。结果如下:(一)通过对事故当事人的调查表明,3 号机超速飞车是发生在复位低压调压器时。根据对 1.27MPa 抽汽逆止阀解体检查和鉴定结果证实:抽汽逆止阀铰制孔螺栓断裂,阀碟脱落,致使该逆止阀无法关闭。证实 3 号机超速飞车是由于逆止阀无法关闭,造成 1.27MPa 蒸汽倒汽引起。1.机组在保护动作后,自动主汽门、调速汽门关闭,转速升到3159r/min 后,最低转速降至 2827r/min,历时约 3 分钟,这说明自动主汽门、调速汽门是严密的,该调节系统动作正常。2.发电机差动保护动作,机组转速上升到 3159r/min,后降至最低时2827r/min;机组挂闸,开启自动主汽门,此时同步器在 15.6mm,高压调速汽门没有开启,解列调压器,转速飞升到 3300r/min;打闸后,自动主汽门关闭,转速仍继续上升,最后可视转速为 4500r/min;经现场确认:自动主汽门和高压调速汽门关闭严密。说明主汽系统对机组超速没有影响。3.通过现场设备解体检查确定:4.02MPa 抽汽逆止阀严密。4.02MPa蒸汽无法通过中压抽汽管道返汽至汽轮机。其它各段抽汽逆止阀经检查和鉴定均关闭严密。

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