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    井式回火电炉冲盖事故分析及改进措施.docx

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    井式回火电炉冲盖事故分析及改进措施.docx

    《井式回火电炉冲盖事故分析及改进措施》讲解了2004年1月14日江西赣江机械厂热处理车间发生的一起严重冲盖事故。事故导致炉盖上移800mm并倾斜,安装座损坏,大量有害气体外泄,厂房窗户玻璃被震破数十块,墙上和电器控制柜上飞溅了许多油点。事故发生时,钢盔在油炉中淬火后未完全滤除残留机油即送入井式回火电炉进行回火处理。具体原因包括:淬火后滤油时间过短,两个零件迭加为一组导致夹层机油无法滤净,回火温度高于机油闪点,炉盖排气孔太小,以及现场无人监控违反安全操作规程。文中详细分析了这些原因,并提出了多项改进措施。首先,改进回火工艺规程,将两件迭加改为单个堆放以减少夹带机油;延长滤油时间,根据季节调整滤油时间。其次,增大炉盖排气量,避免混合气体浓度达到燃烧范围。再次,提高员工对危险性的认识,加强应急处理能力。最后,严格执行安全操作规程,确保操作人员随时监控炉子运行状况。

    《井式回火电炉冲盖事故分析及改进措施》适用于涉及井式回火电炉操作的各类工厂和企业,特别是那些从事金属零件热处理的单位。该文档特别适合热处理车间的操作人员、技术工程师和管理人员阅读。通过对此次事故的详细分析,可以为类似生产环境提供宝贵的经验教训,帮助相关从业人员了解如何预防类似的冲盖事故。此外,该文档还适用于安全生产监管部门,用于制定和完善行业安全标准和规范。通过学习和应用文中的改进措施,企业和相关部门能够显著提高生产安全水平,降低事故发生率。


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