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    电厂#4炉高温再热器泄漏一类障碍事件.docx

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    电厂#4炉高温再热器泄漏一类障碍事件.docx

    电厂4 炉高温再热器泄漏一类障碍事件事故前运行方式:4 机组负荷 300MW, 主汽压力 15.6MPa, 主汽温度 539, 再热压力 2.9Mpa,再热温度 538,真空 77KPa,炉膛负压-90Pa,总煤量 138T/H,给水流量 990 T/H,主汽流量 976T/H。事故经过:12 月 9 日 6 时 50 分4 炉炉膛负压由 -90Pa 突增至 +375 Pa,捞渣机有大量掉灰, 机组由协调跳为机跟踪, 给水流量由 990 T/H增加至1190T/H,高再入口处右侧烟温由 803下降至 500, 炉投油助燃降负荷至 150MW,经检查发现炉膛右侧折烟角处有异音,7 时 48 分4 机组紧停。经冷却后进入炉内检查发现高温再热器右数第 10 排入口弯头裂纹泄漏,裂纹长度110mm,将悬吊管后侧折焰角处水冷壁管右数第 25 根呲薄爆管,爆口长度 80mm,宽度 22mm,呲伤右数第 23、24、26 根水冷壁管。经换管处理,12 月 13 日 2 时 50 分4 炉点火,12 月 13 日 11 时 25 分机组并网。事故原因分析:制造厂在弯制泄漏处高温再热器管排弯头时,存在小裂纹缺陷,机组投运后长期泄漏将下部折焰角处水冷壁管冲刷变薄爆管。事故总结:利用大、小修机会或机组停运期间加强对锅炉四管普查,及早发现承压部件缺陷,消除隐患,避免四管泄漏事件频发。

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