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类型给水泵液力偶合器工作油压波动的解决措施.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:103054
  • 上传时间:2022-02-25
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    关 键  词:
    水泵 力偶 工作 油压 波动 解决 措施
    资源描述:
    给水泵液力偶合器工作油压波动的解决措施给水泵液力偶合器工作油压波动的解决措施概要概要: :给水泵是火力发电厂的“心脏”。本文介绍电动给水泵工作油压力波动的情况及一般处理对策。通过分析油压波动的原因,针对油中含气导致工作油压波动现象,对液力偶合器油系统进行了排气方面及工作油型号的改进。实践证明,改进工作对消除给水泵油压波动的缺陷有明显的效果,对确保机组的安全运行具有非常重要的意义。沙角 B 电厂是 2x350MW 火力发电厂,分别于 1987 年、1988 年投入商业运行。 每台机组配置三台电动给水泵,给水泵的转速由液力偶合器进行无级变速。单台给水泵额定流量 580T/H,额定负荷时两台运行,一台备用。在 1992 年 2 月,U2 B 给水泵出现工作油压力及给水流量大幅度波动的现象,严重时导致给水泵跳闸。两台机组的其它给水泵也相继出现过类似问题,工作油压力波动成为威胁机组安全运行的重要因素。十多年来,经过不断努力摸索,了解了许多导致油压波动的原因及解决办法,但仍未能彻底解决问题。在 2004 年,机械维修部积极探讨解决措施:对 给水泵偶合器油系统进行排气方面的改进、工作油的型号改进,这两项措施对于解决给水泵油压波动均有良好的效果。一、给水泵液力油压力波动的情况沙角 B 电厂两台机组的六台电动给水泵液力偶合器都是 GCH103 型,工作油压力在 1.11.4kg/cm2之间。工作油的作用是传递扭矩,当偶合器里的油量大时,能传递较大的扭矩,给水泵的转速较高;当偶合器里的油量减小时,则给水泵的速度降低,以此来适应不同负荷对锅炉给水流量的不同要求。偶合器里的油量由勺管的位置来控制,当勺管移动时,偶合器的进油量及回油量发生变化,给水泵转速也会相应变化。为达到平稳控制给水泵速度的目的,要求工作油压力始终保持稳定,偶合器内的进油量和出油量不发生突变。当工作油压力大幅度波动,油压力突然降低时,偶合器的进油量突然减少,会导致其传递扭矩的能力大幅度降低,给水量也随之大幅度减少。当油压力回升时,偶合器的油量会突然增大,传递扭矩的能力大幅度提高,给水量也随之突然上升。严重时,油压力突然降至接近零,然后回升至正常值。给水流量大幅度降低,然后突然上升,有时会呈现出周期性的变化。这种大幅度的波动现象,极容易导致给水泵跳闸,威胁机组的安全运行。二、工作油压波动原因分析及处理对策工作油压力波动的原因主要有:油箱中气泡较多、油流量控制阀参数发生变化、勺管的尖端部分穿孔、油泵叶轮松动或间隙变化、液力偶合器的易熔环(密封环)间隙过大或熔化等。1. 油箱中气泡较多。工作油的放气性降低后,油箱中的气泡增多。从偶合器主油泵结构上来看,工作油泵是离心式的,叶轮的高速旋转使油甩向四周,在工作油泵的叶轮部分充满气泡,使工作油泵的出口压力突然大幅度降低。随着油箱内气泡的逐渐消失,工作油泵叶轮部分的气泡逐渐向上排出后,工作油压力立即上升并恢复正常。汕头电厂给水泵偶合器也是EBARA 公司生产的,型号为 GCH104,其工作油泵是齿轮式的,在运行中就从没出现过油压波动。沙角 B 电厂给水泵工作油压波动是结构性的,很难彻底消除该缺陷。2. 油流量控制阀参数发生变化。给水泵的速度是通过勺管的移动、进而控制偶合器内的油量及进、出油量来实现,属于进出口调速型液力偶合器。当控制参数发生变化时,偶合器的进、出油量不平衡,也可能引起工作油压力波动。3. 勺管的尖端部分出现穿孔时,使油的循环量减少,也会使空气容易停留在叶轮部分,当工作油泵内充满气泡时,易造成油压波动。4. 叶轮松动或间隙变化。由于工作油泵的销键磨损,引起叶轮松动,或叶轮间隙减少或增大,导致工作油泵的性能降低,油中的空气很容易停留在叶轮部分,造成油压波动的情况。针对工作油压力波动的缺陷,以往主要的处理对策有:1换油或添加消泡剂按照液力偶合器厂家的要求,工作油更换的时间标准为给水泵运行时间达 8000 小时。这时需更换偶合器里的全部油或按工作油供应厂家的建议添加相应的消泡剂,给水泵投入运行后,工作油压力不再波动。这说明消泡剂能有效地消除油中的气泡,使工作油泵运行正常。但一般运行一个月后,油压波动的现象会再次出现。在 1993、1994 年间,我们频繁、被动地换油及添加消泡剂。由于不能彻底解决问题,1995 年后,我厂放弃了添加消泡剂的措施。2检查勺管及其附件。勺管“U”形窗口穿孔是比较常见的缺陷,如 1996 年 6月,U2 A 给水泵油压及给水流量大幅度波动,检查勺管发现,“U”形窗口已穿孔、“U”形窗口端部外侧严重磨损。更换勺管后,给水泵运行正常。3检查及调整叶轮间隙将工作油泵解体后,检查叶轮状况,测量及调整叶轮间隙。厂家的设计标准为:叶轮上部间隙 1.00.10mm,下部间隙 1.60.10mm。4检查易熔环的间隙。易熔环的间隙
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