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类型提车超重且钢丝绳锈蚀导致小绞车断绳跑车事故.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:160643
  • 上传时间:2022-07-29
  • 格式:DOCX
  • 页数:3
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    关 键  词:
    超重 钢丝绳 锈蚀 导致 绞车 跑车 事故
    资源描述:
    提车超重且钢丝绳锈蚀导致小绞车断绳跑车事故2015 年 9 月 5 日四点班,某矿运输队在未对 13010 风巷小上山 40kW 绞车进行安全检查的情况下提升超重车辆,由于钢丝绳锈蚀,在下运过程中钢丝绳断裂,导致跑车事故。一、事故经过2015 年 9月 5 日四点班, 某矿运输队负责回收 13010 风巷无极绳绞车设备,使用 13010 风巷小上山 40kW 绞车(该绞车归采二队管理,本绞车只准采煤二队专职司机操作) 。运输队在未经调度室平衡情况下私自开此绞车,当班绞车司机为运输队李某,下车场把钩工为贺某,当班共下运 4 辆车,2 车配件、1 辆索车、1 辆滚筒车 15:30 在下运无极绳绞车滚筒(含电机)时造成跑车事故,撞坏下车场处 2 辆矿车,电机护罩轻微变形且通往泵站处道轨弯曲、变形,跑车距离(含下车场)约 20m,险些酿成重大事故。二、事故原因1.13010 风巷小上山 40kW 绞车归采二队管理, 本车只准采煤二队专职司机操作,运输队在未经调度室平衡情况下私自开此绞车,期间未对该绞车各项保护及钢丝绳进行仔细检查、 提升能力核算, 钢丝绳拉断处有锈蚀现象,在下运无极绳绞车主车时(将近 5t)严重超载,是造成此次事故的主要原因。2.运输队正职对该项工作重视程度不够,班前会上过于强调工作任务,安全方面强调甚少,且到东井跨区域作业盲目操作,安排工作不到位,是造成此次事故的又一方面原因。3.运输队当班安全第一责任人朱某现场安全管理松懈,虽对现场进行了隐患排查但排查不到位、轻描淡写,下运无极绳主车时没有把绞车电机拆下分运以此减少整车重量,是造成此次事故的又一主要原因。4.运输队绞车司机李某在开该绞车时未同时使用离合、 刹车而只使用刹车,并在重车运至下变坡点 10M 处速度较快时又急刹车,导致刹车失灵,钢丝绳从鸡心环处断开,由于操作不当造成跑车事故,是造成这次事故的直接原因。5.运输队制定的拆卸无极绳绞车安全技术措施内容没有针对性,只有针对常规性斜巷提升的安全技术措施,没有对运输无极绳绞车大件设备安全注意事项进行要求,因此该措施编写得不规范。三、防范措施1.由机电科安排对该绞车钢丝绳进行更换,更换之前相关单位不得使用该绞车。2.运输队要认真分析、吸取事故教训,所有管理人员要认真反思,加强现场安全管理,加强职工安全教育工作,提高职工安全意识和班前会质量,安排的工作务必落实到实处,尤其是在斜巷提升运输方面要加强检查、维护,建立台账,杜绝类似现象再次发生。3.机电科作为业务保安、安监科作为安全监督部门要履职尽责,加强现场隐患排查与整改力度,安全工作要全面落实,认真吸取本次事故教训。4.矿井其他单位要认真吸取本次事故教训,对跨区域作业要认真了解现场工作环境和安全情况,严禁盲目操作。四、启示专业的管理才能有专业的水平,非专业的操作与超载、超重,不是正规企业所要的运行目标。
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