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类型锅炉典型事故的原因分析及防范措施.docx

  • 上传人:小****库
  • 文档编号:236037
  • 上传时间:2023-02-17
  • 格式:DOCX
  • 页数:10
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    关 键  词:
    锅炉 典型 事故 原因 分析 防范措施
    资源描述:
    锅炉运行的几起典型事故的原因分析及防范措施一、旋风返料器堵灰(一)典型事故过程198 年 6 月 4 日,夜班,1、2 号炉并列运行,2 号炉负荷 71t/h,其他情况正常。4:30,监盘司炉发现有断煤现象,立即派人进行处理,发现 2、3 号给煤机同时断煤,当断煤情况处理完毕后,司炉发现料层差压由 8800pa 下降至 8500pa,床温略显上升,右侧返料温度上升,立即进行检查,发现左侧返料器堵灰,司炉立即进行减风减煤操作,并安排人员到现场进行处理,处理无效,经请示值长同意后于当日 5:05 停炉解列。297 年 10 月 24 日,运行甲班晚班,3 号炉单炉运行,因 2 号给煤机故障,只有 1、3 号给煤机运行,负荷 50t/h,其他较为平稳。18:00 以后,为了适应负荷而加强燃烧,20:00 左右,由于给煤机检修,导致 2 号给煤机转数瞬间升至最大,虽经司炉处理,但床温仍然上升至 1060。23:25,司炉发现右侧返料温度缓慢下降,左侧返料温度缓慢上升,床温迅速上升,判断为右侧返料堵灰,遂将 1、3 号给煤机转数减至 300r/min,送风开至 60%,引风开至 70%,由班长组织人员进行处理,无明显效果。后来由于风量煤量反复的调整,造成左侧返料器堵灰,流化床燃烧恶化,床温降至 700以下,流化床实际已经灭火,于当日 23:50 停炉解列。(二)常见事故现象从返料器观察孔观察,颜色黑暗,不见灰的流动。堵灰侧返料负压降至零。堵灰侧返料温度变化迟缓,略成降势,未堵灰侧返料温度上升。流化床温度上升。主蒸汽流量等参数下降。风室风压、料层差压不明显的下降。炉膛出口烟温下降。烟气含氧量增大。炉膛负压增大。(三)常见事故原因返料系统设备异常,中心筒歪斜或者坠落,导致分离效果异常。返料系统有耐火砼或耐火砖等异物落至返料方盒内,阻塞返料通道。因调整原因或煤质原因,返料灰有时超过其变形温度,日积月累,返料灰黏着在返料腿内壁,造成返料腿工作面积减少引起堵灰。操作原因,风煤配比不当,导致进入返料器的灰量过大。未能及时放灰。负荷调整过快,或风量增减过快,或放渣速度过快,引起返料灰量的变化,导致返料工况的变化,导致堵灰。单侧堵灰在处理过程中,风量过大是导致另一侧堵灰的重要原因。疏忽大意,堵灰后未及时发现,造成灰的板结。煤质恶劣,或配比不均,造成返灰量过大。(四)事故处理原则提前认真做好事故预想。操作人员发现要早,一有征兆马上进行检查。处理人员行动要快,要在灰开始板结之前开始处理。当发现放灰不畅或不下时,要立即采取果断措施,采取捅、敲、砸等手段进行放灰。监盘人员调整措施要得力,迅速减负荷,一是要保证流化床燃烧的稳定,不灭火,不结焦,避免床温的大起大落;二是要保证风煤的稳定,避免风量过大引起未堵灰侧工况恶化。当确认堵灰已无法处理时,要及时、准确向值长、车间进行汇报。应当掌握:在非采暖季单炉运行期间,应以保证对外供汽的不中断为原则,此时,在对设备无重大危害的前提下,要保证流化床的燃烧,做到不结焦,不灭火,直至备用炉投运,并且,单炉运行期间对于关主汽门的操作要征得值长的同意,应慎之又慎,以保证外供汽的连续;在采暖季多炉运行期间,应以尽可能减少堵灰对设备的损害为原则,此时,在外供汽能够基本满足的前提下,要尽快停炉,尽量减少堵灰量,为尽快的对设备进行检修创造条件。(五)事故预防对策掌握“以预防为主,以处理为辅”的原则。运行、检修人员都要做好堵灰的事故预想。提高设备的检修水平,保证返料系统的畅通无阻。提高运行人员责任心,加强对设备的巡回检查,做到早发现,早处理。正确理解安全运行与经济运行的关系,尤其是和公司小指标竞赛的关系,不强带负荷,不超负荷运行,不使返料器在长期超负荷状态下运行。提高操作水平,合理搭配风煤配比,避免风煤的大起大落。保证煤质的稳定。二、流化床结焦典型事故过程95 年 4 月 29 日,白班,三台炉并列运行,接班以后,2 号炉司炉将负荷 52t/h 又提升至 58t/h,床温 1031,左返料温度升至 1022,但趋势缓慢,司炉就将 2 号给煤机转数由 600r/min 减至 200 r/min,床温继续上升,司炉又把 1、3 号给煤机转数分别由 700 r/min 减至300 r/min,2 号全停,送风由 60%开至 90%,床温继续上升,司炉将煤全停,送引风全开,床温最高至 1070,返料最高至 1079,经检查确认流化床已结焦。(二)常见事故现象现场观察,流化床底料已融溶,颜色炽白。流化床温度急剧上升。炉膛负压急剧降低。烟气含氧量先下降后上升。料层差压下降。送风量减少,送风机电流下降。常见事故原因负荷过高,导致床温过高。煤质恶劣,灰熔点过低。煤质突变,司炉未能及时调整。给煤量过大导致床温过高。因风帽堵塞或局部结焦导致部分流化不良,超温结焦
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