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类型某化工厂合成车间氨泄漏事故.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:92667
  • 上传时间:2022-02-09
  • 格式:DOCX
  • 页数:2
  • 大小:12.15KB
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    关 键  词:
    化工厂 合成 车间 泄漏 事故
    资源描述:
    某化工厂合成车间氨泄漏事故一、事故简介2004 年 6 月 15 日 11 时 40 分左右,某化工厂合成车间加氨阀填料压盖破裂,处理不善,导致一起液氨泄漏事故,幸未造成人员伤亡。二、事故发生经过2004 年 6 月 15 日 11 时 40 分左右,该化工厂合成车间加氨阀填料压盖破裂,有少量的液氨滴漏。维修工徐某遵照车间主任指令。首先找来操作工,关闭了加氨阀门前后两道阀门;并牵来一根水管浇在阀门填料上,稀释和吸收氨味,消除氨液释放出的氨雾;又从厂安全室借来一套防化服和一套过滤式防防毒面具,佩戴整齐后即投入阀门检修。当他卸掉阀门压盖时,阀门填料跟着冲了出来,瞬间一股液氨猛然喷出,并释放出大片氨雾,包围了整个检修作业点,临近的甲醇岗位和铜洗岗位也笼罩在浓烈的氨味中,情况十分紧急危险。临近岗位的操作人员和安全环保部的安全员发现险情后,纷纷从各处提前消防、防护器材赶来,闻讯后赶到的厂领导协助车间指挥。生产调度抓紧指挥操作人员减量调整生产负荷,关闭远距离的相关阀门,停止系统加氨,并快速更换了阀门填料,堵住了漏点。三、事故原因分析1直接原因1)安全规程不健全,维修工没有按安全操作规程进行维修。2)安全管理混乱,现场负责人违章指挥。2间接原因1)管理不善,安全制度不健全。2)安全培训不到位。3)没有制定事故应急救援预案。四、事故责任认定本次事故属于责任事故。 该工厂管理不善, 没有制定完善的安全规章制度,主要负责人应负领导责任。现场负责人违章指挥,应负指挥责任。操作工违章操作,应负直接责任。五、事故的预防对策1建立健全安全生责任制、各种安全规章制度和操作规程。2加强各级人员的安全教育,提高各级人员安全意识和应急处理能力。3工厂必须制定事故应急救援预案并进行演练和不断改进。
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    本文标题:某化工厂合成车间氨泄漏事故.docx
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