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    供水车间生活水源臭氧发生器人身伤害事故.docx

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    供水车间生活水源臭氧发生器人身伤害事故.docx

    供水车间生活水源臭氧发生器人身伤害事故2007 年 7 月 1 日 14 点 40 分,炼油实业部供水车间生活水深度处理装置2#臭氧发生器顶端视镜突然爆裂,造成当班 2 名员工眼睛、面部受到不同程度伤害。现将事故情况通报如下,请组织全体员工认真学习,举一反三,吸取教训,查找隐患,杜绝类似事故的发生。一、事故经过:7 月 1 日 12 时,供水车间切换设备,14 时 10 分,4#臭氧发生器运行正常后,按停机步骤切断了 2#臭氧发生器电源,吹扫 20 分钟后关闭了 2#臭氧发生器的净化风进气阀门和臭氧出气阀门。14 点 40 分,操作工邱、马进入厂房巡检,此时停运的 2#臭氧发生器出气端的顶端视镜(170mm 、=20mm)突然爆裂,玻璃碎片将 2 人的眼部、面部划伤。臭氧发生器内部分绝缘封头(42mm、=25mm)从视镜口迸出,将臭氧制备厂房和控制室之间的玻璃窗击碎,幸未造成其他人员伤害。二、事故直接原因:1、2#臭氧发生器净化风(其压力为 0.07Mpa)进气减压阀失灵,手阀又未能完全关闭,导致臭氧发生器罐体内压力逐步升高,严重超出其最高0.08Mpa 的工作压力,最终导致视镜爆裂。2、事故发生后,设备制造厂对臭氧发生器进行解体检查,发现该视镜法兰结合面受力不均匀,上下间隙相差 2MM,成为压力承受薄弱环节。3、设备设计制造存在缺陷,未能设置在超压等异常情况下的泄压安全装置;设备安装时也未安装安全阀。三、事故间接原因:安全生产责任制和安全管理不到位,安全防范意识差。1、设备长期存在缺陷和隐患,未能及时发现和整改。2、设备维护保养不够,进气减压阀 1994 年投用至今已 13 年,从未进行检查和维修。压力自动仪表等长期损坏,未能及时进行更换。四、事故教训和防范措施事故发生后,炼油实业部进行了认真的事故调查,从深层次上查找事故原因,从多方面进行了整改:加强安全教育,提高安全意识,落实安全责任制,完善操作规程,对手动阀、减压阀进行了更换,增加了安全阀,根据装置与控制室之间必须是没有门窗孔洞的实体墙的规定,对原有玻璃窗隔断进行了拆除、封堵、砌墙。对存在隐患进行了全面排查和整改,并对相关责任者和管理人员进行了严肃处理。1、此次事故的发生,暴露了该单位在设备管理和生产操作中存在的不足之处,为了防止类似事故的再次发生,炼油实业部在生产、经营办公会对此次事故进行通报,要求各单位认真落实安全生产责任制,认真做好事故隐患排查及“低、老、坏”问题的整治工作,确保今后的生产运行安全平稳。2、对现场设施、设备等问题进行整改,提高其安全性能:将操作室与臭氧发生器厂房之间的窗户拆除、封堵;更换臭氧发生器净化风入口减压阀和截止阀;在净化风出口线设置和臭氧发生器壳体上安装安全阀;联系电气、仪表加强对在用的电流指示表、压力报警等电气、仪表设施进行维护或更新正常,使之确实起到安全保障作用。3、工艺管理方面,完善操作规程和记录内容,加强职工操作技能培训,严格工艺纪律,提高职工操作准确性。五、几点要求:1、“低老坏”专项整治必须注重实效,在“严、细、实、恒”上下功夫,而绝不能流于形式走过场。我们天天在查隐患抓整改,但类似于炼油实业部臭氧发生器存在的问题(没有安全阀、减压阀失灵、仪表损坏、玻璃窗隔断等等) ,长期熟视无睹,麻木不仁,这种可怕的现象再也不能继续下去了。我们一定要从炼油实业部这一事故中吸取血的教训,举一反三,认真查找身边存在的安全问题和隐患,加以整改,暂时无法整改的也要制订出可靠的防范措施。集团公司下发了安全大检查的文件,从 13 个方面提出了具体的要求,我们要组织员工逐一对照,一条一条地加以落实,只要我们认真去抓,一切事故都是可以避免的。2、7 月 27 日,集团公司下发了安全生产禁令,对员工的安全行为提出了严格要求。各单位要利用多种形式,大张旗鼓的宣传贯彻,要组织全体员工认真学习,严格执行。无论是谁,只要违反了禁令,都要严肃处理,绝不姑息。4、当前正值高温雷雨季节,各单位务必做好防汛防雷等夏季四防工作,各级应急预案要切合实际,可操作性强。进一步完善措施,加强事故应急预案的演练, 随时做好应对突发事故的各项准备工作, 确保安全稳定生产。

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