《烘炉回火事故案例分析》讲解了一起发生在2009年3月6日的工艺操作事故,该事故级别被定义为二类障碍。文档详细描述了事故发生的过程:当天0时7分由于电压波动导致1号和3号气化炉跳车,经过一系列应急操作后,1号气化炉恢复正常投料。然而在对3号气化炉进行烘炉操作期间,因阀门操作不当与内部结构问题引起碳洗塔水无法保证水封液位,最终发生燃烧室负压不足引发回火事故。事故原因剖析指出是HV1301及其后手阀内漏造成碳洗塔压力升高,进而导致煤气反流并形成回火。通过此次事故的经验教训归纳出多项预防措施:强调操作规程的全面执行与不断优化,尤其提出在特殊工况下如停炉烘炉时应加设防护手段以杜绝煤气倒流;强化对操作工技能水平的要求,并注重提升其实战经验和快速处置突发事件的能力。
《烘炉回火事故案例分析》适用于涉及煤化工领域的工厂企业,特别针对从事气化技术岗位的员工和相关生产管理人员。它可作为培训教材用于新入职员工的安全教育以及日常安全工作会议内容补充,帮助相关人员了解典型工艺操作事故的原因和处理流程。同时,该文档也适合作为安全生产管理研究者的参考资料,用以探讨类似工业生产中的隐患排查机制、风险防控措施改进及人员资质能力评价等方面。