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    2014年3月29日2#炉停运的事故.docx

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    2014年3月29日2#炉停运的事故.docx

    2014 年 3 月 29 日 2#炉停运的事故一、事故经过3 月 29 日运行一值早班,2#炉、1#机运行正常。15 时 28分 2#炉一次风机突然掉闸,联锁给煤、出渣系统停用,该炉运行人员实施抢合合不上,关闭该风机挡板门,将液耦调节到“0”,再次抢合仍合不上,被迫压火;当班值长安排电气运行人员就地检查 6KV 开关柜并及时通知相关负责人到现场;电气运行人员与检修人员共同就地实施绝缘测试、事故按钮接线、试验位置送电检查,未发现异常;热工人员组织对热控信号部分进行检查也未发现异常;17 时 05 分启动该风机再次掉闸;后调取一次风机运行参数,发现该风机后轴承振动值为158.7m(保护定值为 80m,延时 15S),判断由该风机振动超标保护动作引起;18 时 40 分检修部立即通知吉通公司对该风机后轴承进行检查也未发现异常,后因该炉 1#、3#下煤管弯头处堵煤,安排吉通公司割开管道进行疏通;30 日 1 时 20 分启动该风机,2#炉 4:47 分点火,8 时 50 分 1#机并网。二、经济损失2#炉于 4 时 47 分点火,8 时 50 分 1#机并网,11 时 50 分撤油枪用油约 8 吨,费用 78400 元;影响负荷约 42.5 万 KW,损失 26.35 万元。三、原因分析1、2#炉一次风机后轴承振动超标(定值为 80m,延时15S),保护动作是造成该风机掉闸的直接原因。2、该风机掉闸后,电气运行人员就地调取保护动作记录,将实时数据误认为差动保护动作记录值进行逐级汇报,对故障点查找造成误导。3、该风机振动保护动作未报警,热工信号反馈存在缺陷,不能及时准确反映故障点,对运行人员巡检比对振动超标、准确判断一次风机掉闸原因造成延误。4、调取后台运行参数发现该风机在 3 月 27 日、28 日直至29 日多次出现后轴承振动超标记录,虽经值长汇报了部门领导,但未能与热工负责人共同查找原因并及时消缺处理,也是造成事故的原因之一。四、责任划分(略)五、防范措施1、检修部积极联系吉通公司调试人员择机对 2#炉主辅设备进行调试,全面完善各项保护装置,准确核对保护定值,确保各类保护该投必投、安全可靠。2、运行参数出现异常情况时,发电部和检修部工作人员要密切配合,对设备远控和就地进行比照检查,全面核实相关情况并做好记录进行综合分析判断,及时进行对应调整,及时恢复正常运行。3、运行各值要严格履行交接班制度,明确上班运行情况和存在缺陷,全面了解掌握主辅设备运行状况,有针对性的强化本班巡查与监控重点,根据变化情况积极采取对应措施,确保安全生产正常开展。4、各专业人员要切实强化对业务技术知识的学习,结合日常运行操作技术和疑难问题向调试专工虚心请教,要善于归纳总结经验教训,努力提升自身的专业技术水平。3 月 29 日 2#炉停运前后一次风机运行参数时 间15:0015:2215:2415:2515:28一次风机前 Y(m)33.532.930.525.434.6一次风机后 Y(m)17.750.6122.7172.7158.7进口油59.359595959.2温()出口油温()70.870.470.470.470.6出口油压(MPa)0.2580.2590.2610.2590.262一次风机电流(A)94.594.494.294.693.6床 温()813815814779773汽 压(MPa)9.258.719.268.237.78汽 温()539535532530525负荷(MW)43.87843.88743.843.8643.82#炉一次风机后轴承垂直振动参数时间振动值(m)时间振动值(m)时间振动值(m)27日 23:138.728日 22:165.929日 11:146.858150511:12113.711:43108.812:03108.812:41120.413:12132.713:32142.613:48125.713:51129.714:28109.5

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