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类型某车间2号氯化釜爆炸事故.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:157806
  • 上传时间:2022-07-23
  • 格式:DOCX
  • 页数:5
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    关 键  词:
    车间 氯化 爆炸 事故
    资源描述:
    某车间 2 号氯化釜爆炸事故2008 年 7 月 1 日至 7 月 4 日,某公司组织全厂停产大修,7 月 2 日约 7 时23 分,精细分厂新 AC2 号氯化釜发生爆炸,事故没 有人员伤亡,但造成直接经济损失 6 万元左右。一、 事故经过7 月 1 日 0 时 40 分, 精细分厂 AC 车间氯化工段接到冷冻班通 知冷冻机坏的情况后,立即停止往氯化釜送氯气,停止氯化,用次氯 风机抽尾气两个多小时,当时釜温 34 C 左右,后停止搅拌,一直运 行至 8 点交班。白天一天一切正常,下午分厂领导安排张某、陈某、 王某值夜班,夜间巡检时没有发现异常情况。7 月 2 日 7 时 20 分巡 检时,三人走到 2 号氯化反应釜前发现从取样口往外冒烟、喷料,值 班人员张某就赶快开西边水管,没有水(全厂计划检修停止供水) , 三人就下楼准备放料。当准备下楼开罐底阀门时,因喷料猛烈,流 到一楼物料散发烟雾太大,三人感觉无法控制当时局面,就赶快撤 离现场。刚岀厂房往北跑有几米时,就听到车间内有爆炸声,这时 时间是 7 时 23 分左右。张某就赶快打电话通知分厂领导到现场。 分厂领导进入现场后看到 2 号反应釜盖飞到房顶,将房顶砸个窟窿 坠落在平台上,釜体坠落在地面上.部分管道、电缆桥架、门窗等受 到不同程度损坏。看完现场后随即进入事故调査阶段。二、 事故原因分析技术分析:氯化反应釜停止通氯时,反应液中残存有联二 咏、催化剂、游离态氯。由于冷却水系统出现问题使氯化反应停 车.此时虽然停止向釜内通入氯气,但是残存的联二脓、游离氯 在催化剂存在下仍可缓慢反应生成 AC,放岀热鈕.此时若没有 冷却和搅拌等传热措施, 可导致反应釜内局部过热.产生的热量 使 AC 发泡剂分解.生成 N?、C() 、NH3 等气体。当 AC大量分 解.发生连锁反应时, 气体压力急骤升高超过极限, 引起爆炸。 爆炸后对残液分析结果如下:发气量 169 mL/L,NH;34.8 g/L. HC1 16.2 g/L,游离氯 0.03%,NaBr、定性含有联二腺:定性有 少量。通过事故调查组的调査和分析.引起事故的 AC2 号氯化釜爆 炸的原因如下:(1)直接原因该釜停车后仍有部分物料未反应完全(联二脉)和未反应完的 氯气,氯气与联二脉局部少量反应,产生热量。由于搅拌已停又无 冷冻水及冷却水(当时全厂停水)冷却,导致局部温度升髙,引起 AC 分解.产生大量气体,当分解剧烈时,压力急剧升高,引起 2 号 氯化釜喷料、爆炸。(2)重要原因危害辨识不到位,凭经验办事。该公司 AC 发泡剂经过三 次扩产,每次扩产基本上都是设备的逐步增大,工艺基本上未作大 的变化,新 AC 试车基本上沿用老操作规程。温度失控。31 个小时没有温度压力记录,巡检不规范, 由于过去氯化釜存料未发生过类似事故,本次试车过程中,未对 存料存在的危险性进行评价分析,正常开车过程中氯化温度失 控采取了防范措施,但在停车过程中却没有温度失控后应急防 范措施。技术工艺存在漏洞。操作规程没有规定搅拌机在工作时 风机是否继续运转,故操作人员在风机开动 2 小时 20 分后停机, 剩余 29 个小时没有开。分厂领导安排工作内容不具体.只强调防盗,忽视了正常 的巡检内容。停车之后,分厂领导晚上安排人员值班时,未对值班 人员特别交代巡查相应工艺指标和作相应记录。同时值班人员也 未对压力、温度等主要指标进行巡检和登记。三、事故责任划分及处理精细分厂氯化工段班长在全厂停产检修后,7 月 1 日 0 时 40 分后,31 个小时未对氯化釜内的温度、压力进行巡査和记录,负 措施执行不到位责任,给予罚款 500 元。精细分厂氯化工段段长,是该段安全第一责任者,对停产 后釜内存物会发生温度升高的隐患排查不到位,未安排岗位操作 工对釜内温度、压力进行监控,负隐患排查不到位责任,给予行政 处分,罚款 800 元。精细分厂副厂长负责技术和工艺管理,未对氯化操作工段 停车期间的温度、压力指标监测进行要求和布置负技术管理不到 位责任,给予行政警告处分.罚款 800 元。精细分厂厂长是精细分厂安全第一责任者,又是该项目的 筹建组副组长,对停车后釜内联二豚、氯气仍在发生反应造成釜内 温度升高的隐患无事前认识,造成温度失控,负管理不到位责任, 给予行政记过处分,罚款 1 00()元。公司副总经理是精细分厂筹建组组长和试运行的负责人。 凭多年的AC 发泡剂经验,对放大扩能后,釜内存物联二豚仍会发 生反应造成温度升高的认识不足,无防范措施和要求,负技术研究 有缺陷和管理不到位责任,给予行政警告处分。总工程师是公司技术负责人,对放大后的 AC 发泡剂 1 万 吨/年各项技术操作未进行具体修订,负技术管理不到位责任,给予 行政警告处分。公司董事长兼总经理是该公司安全第一
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