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类型天然气管道工程的立向下焊接工艺质量控制.ppt

  • 上传人:一***
  • 文档编号:315455
  • 上传时间:2024-01-06
  • 格式:PPT
  • 页数:44
  • 大小:8.26MB
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    关 键  词:
    天然气 管道工程 向下 焊接 工艺 质量 控制
    资源描述:
    天然气管道工程的,编制人:吴小平,武汉建工安装工程有限公司,焊接攻关QC小组,立向下焊接工艺质量控制,一.工程概况,我公司承建的武汉市城市天然气五凤路标段工程,是川汉输气管道中的一段,该段途经武昌流芳镇、五里界镇及多个村庄。长度约17km。,工程沿线地貌复杂,施工难度大。天然气管道工程焊接质量要求高,焊缝需100进行超声波探伤检查,穿公路、水库的焊缝进行100X射线探伤检查,其余焊缝抽取不低于20进行X射线探伤检查。,为保证焊接质量,提高工效,我们决定在焊接施工中使用“纤维素型下向焊条手工立向下焊接”工艺。,“立向下焊”是相对于立焊或管道全位置焊接中采用“向上焊”焊接工艺而言的,是施焊点自上而下移动的一种电弧焊接方法。有以下特点:,二.关于“立向下焊接工艺”,纤维素焊条电弧吹力大,燃烧稳定,抗风能力强,特别适于在野外施工;,焊缝结晶组织细小,焊缝根部饱满,综合性能优于向上焊,能得到质量良好的单面焊双面成形焊缝。,采用小间隙、大钝边的对接口,焊缝宽度和焊缝余高比上向焊小,焊接生产率可以提高20%40%;,下向焊操作难度较上向焊小,使用同样直径焊条,焊接速度是上向焊的23倍;,三.小组概况,四、选题理由,现场环境复杂,工期紧,焊接质量要求高。,是川气入汉的支干管,压力高达2.5Mpa,危险性大,不得留下任何隐患。,业主要以此标段的工程质量考查我公司的综合实力,关系到我公司以后标段中标率。,掌握向下焊技术,是公司进入石化系统建设的重要手段之一。,a.焊缝射线探伤满足SY4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级;b.焊缝的常温力学性能满足SY/T4103-95钢质管道焊接及验收规范。,目标,2.现场焊缝射线探伤一次合格率90%以上。,五.目标与可行性分析,1、进行焊接工艺评定,制定合理的焊接工艺,并满足下列检测指标:,可行性分析,目标可行 目标可行,本工程采用专用管道,焊前需按石油部标准进行工艺评定,按SY/T4103-95钢质管道焊接及验收,列出焊缝的常温力学性能表:,六、活动过程和内容,第一次PDCA循环,力学性能试验要求表,制表:刘春霞,根据试验拟定了焊接工艺评定指导书:,1.焊接试验及缺陷统计,2003年5月13-15日,按拟定的工艺评定指导书进行了第一次现场焊接试验,共焊了5个焊口。经X射线探伤拍片检查,一次合格率仅为72%,未达到目标要求。,质量缺陷统计如下:,质量 统计表,缺陷,制表:刘春霞,质量缺陷排列图,结论:密集气孔和夹渣是主要质量缺陷。,制图:刘春霞,2.原因分析,针对密集气孔和夹渣二个主要质量缺陷,QC小组采用关联图作原因分析。,层间清理不净,对口间隙不当,密集气孔,电流偏小,操作手法不当,夹渣,熔池大,电弧偏吹,焊速偏慢,工艺参数不合适,焊条偏大,焊条摆动过大,装配间隙偏小,对上图末端因素用01法表决寻找主要原因,结果统计如下:,3.确定要因,合计,刘春霞,韩守志,魏启燕,刘先琼,赵丹,徐安乐,评价人,6,8,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,操作手法不当,焊条偏大,工艺参数不合适,电弧偏吹,装配间隙偏小,影响因素,余赤斌,袁木清,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,制表:刘春霞,末端因素表决统计,根据上表,确定产生密集气孔和夹渣的主要原因是焊接工艺参数选取不合适、操作手法掌握不好。,4.对 策 表,制表:刘春霞,用正交试验法寻找合适的 参数,2003年5月17日由组长刘先琼组织QC小组成员采用正交试验法寻找合适的焊接工艺参数,所选参数如下:,工艺参数不合适,5.实施,正交试验法,电流、电压,L8(25)正交试验表,正交试验位级表,制表:刘春霞,制表:刘春霞,小组讨论决定选择第三组数据作为施焊工艺参数,并调整了工艺卡。,在5月17、18日的焊接试验中由魏启燕现场示范操作,指导焊工采用短弧焊,减小焊条摆动,提高焊接速度。,采用短弧焊,操作手法不当,6.效果检查,5月17-19日,按上述2条措施进行焊接试验,共焊了5个焊口,探伤拍片45张,结果如下表:,制表:刘春霞,X射线探伤统计表,焊缝射线探伤一次合格率达到了93.3%,达到目标值的要求。在工艺评定阶段,密集气孔和夹渣两大缺陷基本消除.,按规定取五组试件做力学性能试验。,力学性能试验表,制表:刘春霞,至此,我们找到了合适的焊接工艺,为天然气现场编制了相应的焊接工艺卡指导施工。并对现场施焊中发现的问题进行了第二次PDCA循环。,2003年5月20-25日,按我们编制的焊接工艺卡,在现场开始实施,共施焊8个焊口,X射线探伤拍片72张,统计结果如下:,1.现场施焊及调查统计,第二次PDCA循环,X射线探伤统计表,射线探伤一次合格率为89%,还未达到
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