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类型机组锅炉高温再热器泄漏停机处理.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:101022
  • 上传时间:2022-02-20
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    关 键  词:
    机组 锅炉 高温 再热器 泄漏 停机 处理
    资源描述:
    机组锅炉高温再热器泄漏,停机处理事件经过:停运前负荷 350MW,协调方式,A、B 引、送风机、一次风机,B、C、D、E 磨煤机运行。8 月 12 日 19 时,发现#2 炉披屋西南角处滴水,经进一步检查发现:水平烟道有轻微蒸汽泄漏声。检修人员分析:初步认为高温再热器泄漏。汇报中调,中调安排#2 机组停运,消除锅炉受热面泄漏,时间:15 日 0 时 0 分22 日 0 时 0 分。15 日 0:10,#2 机开始滑停,1:13 负荷至零,汽机打闸,发电机与系统解列,1:45#2 炉灭火。8月 17 日进入炉内检查,确认再热器共 7 根管泄漏,分别为南数 58 排前数第 2、3、4 管,59 排第 1、2 管,第 60 排 1、2 管泄漏,爆管周围 3 根再热器管吹损减薄严重;58、59 排之间的顶棚管两根泄漏,1 根管吹损减薄;末级过热器后屏南数第 29 排有 7 根管被吹损减薄后壁厚小于 6.5mm。其中高温再热器南数 59 排第 1 根管冠状密封内管子短节胀粗严重并发生爆管,爆口特征为长期过热爆管,经分析为原始泄漏点。经反复排查后又发现 4 根短节胀粗,进行了更换。本次抢修受热面共换管 24 根,其中:末级过热器管 7 根,50.87.5、SA-213TP304H;顶棚过热器管 3 根,515、12Cr1MoV(代替原 T11) ;高温段再热器管 14 根,57.155、 SA213T22、57.154.5、SA-213TP304H。8 月 19 日 5:45 换管工作完毕,打风压检查未发现有泄漏现象,8:45 #2 锅炉恢复措施,具备启动条件,9:53 #2 锅炉点火,19 日 17:50 发动机与系统并网。原因分析:2004 年 1 月2 月#2 炉在 B 级检修中后期发现高温再热器冠状密封存在设计不合理, 密封板与管子焊接处存在大量裂纹的重大缺陷,必须对 1080 根穿墙再热器管进行处理,由于时间紧、库存材料不足,弯管加工及异种钢焊接有困难,只能采取临时处理方案,即将有裂纹的 200 部分切除,换为新的管段,重新再装回去。在组织会战中,由于工作量大、外来人员多,管理存在疏漏,个别短节用错钢材而未发现,同时冠状密封无法再恢复到原来状态,不严密,高温烟气外漏使管段工作环境恶化,致使管节长期超温爆漏。暴露问题:检修现场质量控制不严不细,对材料使用把关不严。防止对策:1、在 2006 年的#2 机组检修中增加再热器冠状密封管段更换工作项目,换管方案采用类似#1 炉的方案,并进一步完善冠状密封结构。2、加强再热器壁温监测,控制燃烧,在切火嘴时首先切 A3、A4、B3、B4、D3、D4、F3、F4,以降低炉膛中间的烟温,再热器出口管壁温最高不得超过 580。3、认真执行锅炉用钢管管理的相关规章制度,加强检修中锅炉用管材料管理,所有用的管子都要逐根进行检查、检验,保证锅炉用管材质符合要求。4、加强锅炉用管的仓库管理,加强入厂材料的检验,将锅炉用钢管分架单独存放并增加明显的标志。
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