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类型突出矿井深水平防突技术.docx

  • 上传人:人***
  • 文档编号:11079
  • 上传时间:2021-03-25
  • 格式:DOCX
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    关 键  词:
    突出 矿井 深水 平防突 技术
    资源描述:
    欢迎光临安全人之家 https:/ 突出矿井深水平防突技术 1 概况 谢一矿于1949年建井, 1952年投产, 初期设计生产能力为30万t/a, 经过几次改扩建,现生产能力为 200 万 t/a。矿井为斜井联络石门开 拓布置方式,走向长壁采煤,可采煤层 13 层,煤层平均倾角 23,走 向长度约 3100m。矿井共分 5 个水平和 8 个采区。矿井生产水平为 -720m,开拓准备水平为-780m。随着矿井开采水平的不断延深,瓦 斯涌出量逐年增加,突出危险性也越来越大,2002 年矿井绝对瓦斯 涌出量达 80m3/min,属于“高突”矿井,其中 B4、B9、B11b、C13 为 突出煤层;但突出危险性不仅存在于突出煤层,非突出煤层也存在突 出危险,例如-780 mB6、-780 mB8、-720 mC15、等,表现为低 K1 值 (0.080.3mL/g min1/2、高钻屑量(710kg/m) 。 2 问题的提出 -780m 中央石门是开拓准备新水平的关键巷道, 计划于 2001 年一季 度揭开 B11a、B11b 煤层,但在施工抽放钻孔过程中,遇到钻孔见煤 就发生喷孔现象, 单孔喷出的煤量在2t左右, 瓦斯量在2030m3/min, 安全威胁大,钻孔被迫停止痛施工。 5121B9b 工作面是计划 2003 年 10 月份投产的开采保护层工作面, 风巷标高-780m,风巷标高-720m,机巷和风巷各安排一个掘进队进 行施工,施工过程中严格执行“四位一体”综合防突措施。今年 9 月中 旬,在二期机巷施工到 150m 时,发生工作面排放钻孔喷孔现象,造 成工作面瓦斯瞬间达到 4%,回风瓦斯浓主度也在 1%左右。采取打钻 欢迎光临安全人之家 https:/ 卸压措施, 但钻孔施工到6m深时随即就发生喷孔, 瓦斯量在610m3, 工作面和回风瓦斯均超限;在被迫停了两个班以后,再次施工钻孔时 又发生喷孔,前后共发生了 4 次。为安全起见,决定停头封闭,采取 其它安全技术措施。 3 防突技术 煤与瓦斯突出是在应力和瓦斯的共同作用下,破碎的煤和瓦斯由煤 体内突然喷出到采掘空间。要防止煤与瓦斯突出,必须要采取有效措 施来降低煤层瓦斯含量和煤层瓦斯压力,减少瓦斯涌出量,为此我们 采取了多种方法来降低煤层瓦斯含量和煤层瓦斯压力, 减少煤层瓦斯 涌出量,以确保掘进工作面安全施工。 3.1 穿层钻孔超前掩护 利用-780mB10b 底板岩石巷道,反向向 B9b 煤层打穿层钻孔,钻孔 均穿过 B9b 煤层顶板,终孔间距 5m,每终一个钻孔即时封孔并采取 移动抽排泵进行抽放,钻孔控制范围为-780mB9b 机巷停头位置沿走 向方向超前。2003 年 9 月 26 日至 10 月 3 日,从-780mB10b 底板巷 向 B9b 煤层共施工了 10 个穿层钻孔,单孔长 70m,超前掩护了 B9b 掘进面 50m。10 月 7 日中班-720mB9b 机巷排放瓦斯恢复施工,10 月 8 日夜班掘进面开始打超前钻孔,到 11 日早班共施工 18 个,其中 3 个达 30m 以上,施工过程中既未发生喷孔、也未发生夹钻、吸钻等 现象,经校检合格后正常进尺,月进尺 60m。 3.2 边抽边钻 针对在石门揭煤工作面施工抽放孔过程中出现见煤喷孔、夹钻等异 欢迎光临安全人之家 https:/ 常情况,采取了边钻边抽、抽钻结合的措施:首先将两个测压孔和已 经施工但未到位的抽放钻孔,用黄泥木塞进行临时封孔并抽放,每施 工 1 个钻孔,在其见煤前就停止钻进,用黄泥木塞临时封孔并抽放, 然后再施工下一个钻孔。到 11 月 3 日,共施工了抽放钻孔 35 个,均 见煤就停,并全部进行抽放,到 11 月底共抽放瓦斯 1.57 万 m3,钻 孔卸压范围内的瓦斯涌出量和瓦斯压力均大大降低。 然后逐个停止抽 放,继续施工直到穿过 B11b 煤层进入顶板,再用聚胺脂进行永久封 孔,高负压抽放。采用此种方法以后,在煤钻施工过程中均未发生喷 孔现象,抽放钻孔得以安全施工。 3.3 边抽边掘 为了进一步拦截掘进工作面前方的瓦斯,确保掘进过程中不受瓦斯 的制约,我们在巷道两帮各施工一个钻场,在钻场内施工长距离顺层 孔或穿层孔,钻孔控制到巷道轮廊线外 24m 范围内,然后合茬抽 放,以确保掘进期间工作面抽放工作永不间断。 3.4 水力扩孔 水力扩孔是利用高压水射流切割钻孔两侧煤体,形成大致沿煤层扩 张的空洞与裂缝,增加煤体的暴露面,提高煤层的透气系数。在重庆 煤科院的指导下,我们对-780m 中央石门 B11b 抽放钻孔中 5 个水平 孔和 5 个 2152的仰角孔,分别进行了水力扩孔,分别进行了水力 扩孔,水压达到 8MPa,冲出的煤量约 65t,有效地提高了煤层透气 系数,百米瓦斯涌出量由水力扩
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