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类型日联合装置两起着火事故.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:162708
  • 上传时间:2022-08-01
  • 格式:DOCX
  • 页数:6
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    关 键  词:
    联合 装置 着火 事故
    资源描述:
    日联合装置两起着火事故2007 年 3 月 16 日 5 时 11 分,3 月 26 日 15 时 9 分,联合装置车间发生着火事故,虽然没有造成人员伤亡,但暴露出诸多的管理问题和事故隐患,为深刻吸取事故教训,避免类似事故重复发生,现将事故通报如下:一、事故经过(一)2007 年 3 月 16 日 5 时,联合装置车间当班班长迟按班长巡检路线进行检查,第一站烟机操作室、第二站压机操作室没有发现异常情况。5 时 9 分左右,迟走到泵区时,发现减二线抽出泵 P017、减三线抽出泵P018、减顶回流泵 P016(以下简称 P017、P018、P016)等区域电机上方出现较浓的烟雾, 因无法判断具体位置, 便快速跑到常减压电精制外操室,通知常压外操作员陈、苗立即到现场检查确认和处理异常情况。约 5时 11 分,当 3 人赶到现场时,P017、P018、P016 等区域已出现火焰。迟立即安排室内人员报火警、报厂调度台,并与常减压岗位人员一起进行扑救和熄火、停泵、投用水幕、蒸汽等应急处理工作,同时安排催化、焦化降量循环。因 P017、P018、P016 等区域无法靠近,现场停泵关阀的步骤无法实现,陈、苗随即联系电气分厂调度从开闭所进行停电停泵。消防队接到火警后, 5 分钟之内赶到火场, 并在岗位人员的配合下, 对 P017、P018、P016 区域和减顶空气冷却器区域进行重点扑救,同时对常顶油气分离罐 V002、V003 等重点部位进行冷却保护,对地面流淌火进行阻截,防止火灾进一步扩大和蔓延。厂调度台接到联合装置车间火警报告后,立即按程序启动火灾事故厂级应急预案。5 时 30 分左右,相关厂领导和调度、机动、安全环保、技术等预案内的职能部门人员相继赶到现场,与赶到现场的公司领导及生产部室,一起组织指挥进一步的生产处理、生产调整、灭火扑救等一系列的应急救援工作。5 时 50 分,在公司、厂部的组织指挥和消防队员、岗位人员的努力下,火灾被全部扑灭。(二)2007 年 3 月 26 日 15 时 9 分 30 秒,联合装置车间焦化装置分馏塔底泵 501/1 出口压力表管嘴突然呲开脱落,2.5Mpa、360的高压高温渣油喷出自燃起火,现场操作人员和室内盯表人员立即发现并报警,同时报告厂调度。此时,现场进行检查的车间领导和安全员,同时发现着火后又一次报警,并开启现场的消防水炮进行灭火压制,指挥现场操作人员进行紧急停工处理。随后,在南区巡检的消防车和接警赶到的消防车,一起投入灭火和周围框架、空冷、封油罐的冷却保护工作。15 时 12 分,电工通过开闭所将泵 501/1 停泵,物料来源被被切断,火势随即得到控制。厂调度台接到车间报警后,立即按程序通知厂领导及生产处室,同时报告公司调度。15 时 15 分,设备内通入灭火蒸汽。15 时 17 分左右,在公司、厂、车间的组织指挥和消防队员、岗位人员使用蒸汽、泡末、水炮的内外夹攻下,设备泄漏处明火被扑灭。二、事故原因(一)2007 年 3 月 16 日着火事故1、P017 入口短节法兰面腐蚀泄漏是造成此次火灾事故的直接原因。P017为减二线的抽出泵, 介质为蜡油, 材质为 Cr5Mo 钢, 入口工作压力 0.2Mpa,出口工作压力为 2.6Mpa,工作温度 260,介质中的硫含量 1.8%,酸值为2.4KOH/g。该泵自 2005 年 5 月份投用以来, 已运行 22 个月, 经解体检查发现其入口、出口短节法兰面均出现较为严重的腐蚀。2、P017 入口短节法兰面腐蚀泄漏后,260的蜡油喷出产生大量烟雾,当蜡油喷到附近 350的常压塔底泵 P003/1 的裸露部分后,随即自燃起火。在着火过程中, P017 入口短节法兰的燃烧火焰又将泵出口法兰密封烧坏泄漏,高压蜡油喷出着火。火焰延烧至上部的空气冷却器东侧,造成空气冷却器部分翅片烧坏。3、P017、P018、P016 及其上部空气冷却器区域,属于上世纪 60 年代的设计,设备管线的布置密集度过大,热油设备的间距过小,空气冷却器与热油机泵又上下布置。一旦一处设备着火,便会殃及周边的设备、管线和电气、仪表设施,而且灭火侦察、灭火展开极为困难。4、我厂自 2005 年加工高硫高酸油以来,尽管采取了材质升级、在线检测、工艺处理等一系列技术管理措施,但对高硫高酸的腐蚀规律、特点和部位仍然认识不足,尤其对泵体出入口法兰密封面等部位,无现实有效的检测措施。(二)2007 年 3 月 26 日着火事故1、经现场勘察确认,造成此次火灾事故的直接原因:是泵 501/1 出口压力表管嘴呈喇叭口样严重腐蚀减簿,在运行过程中失去高压承载能力后呲开掉落,高温渣油随即喷出自燃着火。2、事后经金相分析,确认压力表引压管材质为 16MnR,与泵体主材质不符。此泵 2002 年 5 月装置检修时,壳
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