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类型一起后屏超温爆管事故.docx

  • 上传人:一***
  • 文档编号:88959
  • 上传时间:2022-02-05
  • 格式:DOCX
  • 页数:3
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    关 键  词:
    一起 后屏超温爆 管事
    资源描述:
    一起后屏超温爆管事故【事故经过】1995 年 2 月 18 日#6 机负荷 200MW,9 时 25 分,#6 炉膛负压突然偏正,主汽温度升高,燃烧不稳,炉班长就地检查发现,炉膛上方甲侧过热器受热面有泄漏声,即降负荷至 150MW,由于后屏管壁超温严重,逐步降负荷至 110MW,10 时 55 分炉膛负压大幅度波动,且后屏仍超温,#6 机滑停,12 时 10 分#6 机负荷到零解列。 (因停炉较迟,后屏超温时间长,留下了事故隐患) 。3 月 18 日 20 时 48 分,#6 机负荷 150MW,#6 炉灭火保护动作熄火。20 时 55 分炉点火成功,21 时 10 分负荷恢复 150MW。在恢复过程中发现后屏过热器爆管,停炉临检,后经金相分析为短期大幅度超温造成严重过热所致。【事故原因】12 月 18 日锅炉前屏过热器受热面爆管时,因炉膛内有大量水蒸汽,炉膛温度降低,要保持一定的蒸发量,燃料量相对增加,且爆口处有大量蒸汽外泄,部分蒸汽短路,流经爆口后部过热器系统的蒸汽量减少,使单位过热蒸汽的吸热量增加,引起后屏管壁超温,虽未爆管却留下隐患。2爆管时尾部烟道挡板和一级减温水使用不当。3前、后屏联箱结构不尽合理,部分屏片进、出口联箱为一个联箱,中间采用隔板隔开(隔板用销钉固定) ,隔板与联箱内壁存在环型间隙,致使部分蒸汽短路,产生流量不均,引起后屏管壁超温。4对于四角切圆燃烧方式的锅炉,其炉膛出口烟气存在较强的旋流余旋,炉膛出口存在较大的烟速不均,致使后屏处产生热力不均,引起后屏管壁超温。5在 3 月 18 日,锅炉熄火恢复过程中的低负荷阶段,燃料投入快,投入量偏多。且给水压力偏低,一级减温水投用不当,引起后屏管壁温度瞬间大幅超温,管壁严重过热损坏。 (在 2 月 18 日过热器爆管时,后屏管壁长时间超温,已为此次爆管事故留下隐患) 。【事故防范】1值班中应严密监视各管壁温度,控制壁温在规定范围内。按二十五项反措 “认真执行行之有效的各种运行、 检修规程、 规定, 加强运行管理,重视对运行人员的培训考核工作,严禁锅炉在超温、超压情况下运行;要有完善的管壁温度测点,并按规程要求进行检查、校验”。2在升、停炉和事故处理过程中,要注意对过热器、再热器的保护。正确使用旁路系统;正确使用减温水;控制受热面前的烟温。3在采用油粉混烧的升、停炉方式的情况下,尤其是升负荷初期和停炉后期,屏过的温升很大,要合理使用一级减温水及烟道挡板,控制一级减温器出口温度。4在升、降负荷,高加投、停,排污,开停制粉系统等操作时,要注意对各级汽温的调整与监视,加强岗位间的联系。5根据不同的负荷,合理使用一、二级减温水和烟道挡板,控制各级受热面出口温度在规定范围内。6运行中根据汽温、壁温情况,尽量减少上排给粉机投用只数,尽量投用乙、丙制粉系统,增加火焰至屏过的距离,降低炉膛出口烟气的旋流余旋。7在班组内开展安全性评价活动,大力开展超温分析,严格考核。做好金属监督和寿命管理工作。8对屏过系统结构进行改进,前、后屏联箱采用大联箱结构或尽量消除进、出口联箱间隔板间隙,消除漏流,减小水力不均。9严格执行防止火电厂锅炉四管外漏技术导则和安徽省“防止火电厂在役锅炉四管泄漏暂行规定”。 “当炉管发生泄漏时应及时处理尽早停炉,防止扩大冲刷损坏其他管段,防止硬撑强制运行。认真作好四管泄漏统计分析工作,杜绝频繁发生同位置、同性质爆管事故。加强锅炉燃烧调整,改善燃烧工况,避免发生高温腐蚀”。
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